本文摘要:摘要:現(xiàn)階段110kV、220kV、500kV隔離開關(guān)多采用電動操作機構(gòu)。目前,不同型號的隔離開關(guān)操作機構(gòu),其重量在45100kg之間。由于沒有專用安裝設(shè)備,且施工過程中外部環(huán)境因素的影響和技術(shù)手段(疊樁法、手動螺絲升高法)的落后會造成費工費時以及施工精度降低,直
摘要:現(xiàn)階段110kV、220kV、500kV隔離開關(guān)多采用電動操作機構(gòu)。目前,不同型號的隔離開關(guān)操作機構(gòu),其重量在45〜100kg之間。由于沒有專用安裝設(shè)備,且施工過程中外部環(huán)境因素的影響和技術(shù)手段(疊樁法、手動螺絲升高法)的落后會造成費工費時以及施工精度降低,直接影響隔離開關(guān)使用的靈活度和壽命。鑒于此,分析了大型隔離開關(guān)操作機構(gòu)專用檢修升降臺的研制和改進(jìn)過程,經(jīng)過改進(jìn)提高了工作效率,增加了經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:大型隔離開關(guān);操作機構(gòu);檢修升降臺;研制
引言
隨著SF6及真空斷路器等新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展和應(yīng)用,設(shè)備維護(hù)周期也越來越長。同時操作機構(gòu)箱在安裝、更換過程中,都是用原始的水管焊一個簡單四方形架子,存在架子不夠高,用大小不等木條墊平,隔離刀閘由兩人抬穩(wěn),需要4人配合才能完成工作,存在工具原始,有時還因操作失誤,費時費力,并且容易發(fā)生人員受傷及設(shè)備損壞等事故。以前研發(fā)的隔離開關(guān)操作機構(gòu)更換操作平臺,只針對單一產(chǎn)品。為減輕檢修人員勞動強度,安裝工作安全順利完成,因此本文研發(fā)一個多功能安裝平臺來幫助檢修人員完成任務(wù)。。
1大型隔離開關(guān)操作機構(gòu)安裝存在的問題
針對大型隔離開關(guān)操作機構(gòu)在電網(wǎng)中運用的現(xiàn)狀及安裝過程中暴露的問題進(jìn)行分析、排査,發(fā)現(xiàn)影響安裝質(zhì)量和安裝進(jìn)度的主要原因有以下幾個方面:
(1)目前隔離開關(guān)操作機構(gòu)均采用電動機構(gòu),機構(gòu)內(nèi)部有電動機及大量的齒輪系統(tǒng),增大了機構(gòu)的重量,不同型號機構(gòu)的重量約在45-100kg之間。
(2)由于設(shè)備內(nèi)部采用大量齒輪及機械結(jié)構(gòu),導(dǎo)致電動機構(gòu)體積過大,以西門子DR22為例,其大小約為60cmX40cmX40cm。
(3)現(xiàn)階段出于變電所整體美觀角度考慮,隔離開關(guān)操作機構(gòu)表面均經(jīng)過光滑噴漆處理,并沒有很明顯可靠的把手用于移動。
(4)原安裝廠家沒有提供各類隔離開關(guān)操作機構(gòu)的專用檢修升降臺。
根據(jù)上述原因可以看出,造成隔離開關(guān)操作機構(gòu)安裝工時過長并且安裝質(zhì)量不過關(guān)的主要原因是機構(gòu)重量大、體積大且外部沒有把手,同時由于沒有合適的專用檢修升降臺,造成安裝困難。
2專用檢修升降臺的研制
為了研制安裝隔離開關(guān)操作機構(gòu)的專用工具,在220kV變電所全所隔離開關(guān)操作機構(gòu)的更換工程中,對現(xiàn)場安裝工藝及工具不斷進(jìn)行完善,并通過與現(xiàn)場技術(shù)人員及廠家服務(wù)人員的深入溝通,經(jīng)過不斷地現(xiàn)場操作實驗,制作出一臺針對大型隔離開關(guān)操作機構(gòu)安裝的專用平臺。
(1)將操作機構(gòu)從卸箱位置運輸至安裝位置的路程往往比較長,且新建的變電所路面不平。該平臺提供4個帶剎車的萬向輪,并配合手推把,可以將操作機構(gòu)很快運輸至指定位置。
(2)隔離開關(guān)操作機構(gòu)在安裝定位中需要的抬升速度較快,該平臺利用千斤頂通過X型增益來加快抬升速度,腳踏千斤頂使抬升過程更加省時、省力、安全。
(3)由于操作機構(gòu)在固定時精度要求很高,水平度、前后左右和高度均需要微調(diào)。該平臺利用十字交叉蝸桿實現(xiàn)了這個功能,在機構(gòu)放置好后可以進(jìn)行微調(diào),極大提高了安裝速度。
(4)設(shè)計一個能解決操作開關(guān)在現(xiàn)場卸車后能運輸?shù)桨惭b現(xiàn)場,由兩人完成,平臺設(shè)計全不銹鋼304材料,有四點水平儀,平面有12點對角內(nèi)藏調(diào)整器(滿足不同廠家機構(gòu)箱尺寸),12V安全電動升降器,高度可調(diào)10-50cm滿足安裝、更換操作機構(gòu)的工作需求,并且擁有遙控自動操作,激光定位等功能,能方便在各種地形下行進(jìn),在非水平地面不發(fā)生滑動,方便運輸?shù)纳灯脚_,同時在裝置側(cè)面安裝一個帶有彈簧抱箍的部件,可夾緊氣瓶(可以適用于多種規(guī)格的氣瓶),底部采用ABS材質(zhì)的圓形托盤用于固定氣瓶,且移動平穩(wěn)不損傷電力設(shè)備,方便裝箱,可借助鋼板直接上車,無需工作人員耗費體力,也增加了工作人員的安全,避免了不必要的事故發(fā)生,大大解決了變電站A修更換操作機構(gòu)箱安裝工作的困難,為運維檢修工作提供了便利。現(xiàn)在底盤又更改為履帶式,可以在復(fù)雜的環(huán)境行走。
3效果對比
該專用平臺具有很強的靈活性和方便性,投入使用后,為變電所新建及改造中隔離開關(guān)操作機構(gòu)的安裝、調(diào)試提供了極大的方便,贏得了寶貴時間,縮短了工期,達(dá)到了多供電的目的,很好地解決了隔離開關(guān)操作機構(gòu)安裝難度大、安裝耗時長的問題,取得了很好的效果。
從中可以看出,使用專用平臺后,安裝時間減少了61%左右,且安裝質(zhì)量有所提高,提高了工作效率,節(jié)約了安裝時間,保證了供電可靠性,從而提高了經(jīng)濟效益。
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4結(jié)語
該大型隔離開關(guān)操作機構(gòu)專用檢修升降臺的完成,不僅解決了現(xiàn)階段操作機構(gòu)安裝因沒有專有工具而造成的精度低等問題,而且在使用過程中更加省時、省力,有效保障了安裝工作人員的安全,填補了溫州市電力局及局屬各工區(qū)的空白,受到了工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,準(zhǔn)備批量生產(chǎn),推廣使用。
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作者:黃培、何世堅
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