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煤礦井下帶式輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)研究

所屬分類:電子論文 閱讀次 時(shí)間:2021-07-15 09:58

本文摘要:摘要:為了提升煤礦帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率并降低能耗,基于視頻識(shí)別、模糊控制技術(shù)提出了一種帶式輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用高清攝像頭獲取輸送帶上煤流信息,通過視頻圖像處理技術(shù)掌握輸送帶上瞬間煤流量;為了避免輸送機(jī)頻繁調(diào)速將輸送帶煤流量劃分成若干

  摘要:為了提升煤礦帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率并降低能耗,基于視頻識(shí)別、模糊控制技術(shù)提出了一種帶式輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用高清攝像頭獲取輸送帶上煤流信息,通過視頻圖像處理技術(shù)掌握輸送帶上瞬間煤流量;為了避免輸送機(jī)頻繁調(diào)速將輸送帶煤流量劃分成若干區(qū)段,每個(gè)區(qū)段有對(duì)應(yīng)的輸送帶運(yùn)行速度;將煤流量信息及輸送帶張緊信息輸入到模糊控制器,通過模糊控制器及變頻器控制帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,輸送機(jī)負(fù)載變化較小時(shí)運(yùn)行速度保不變、負(fù)載有較大變化時(shí)則采取階梯調(diào)速策略調(diào)整輸送機(jī)運(yùn)行速度,從而達(dá)到降低輸送機(jī)能耗及磨耗目的,并充分發(fā)揮變頻器功能。

  關(guān)鍵詞:帶式輸送機(jī);變頻器;視頻識(shí)別;運(yùn)行速度;模糊控制器;智能控制系統(tǒng)

中國煤炭

  0引言帶式輸送機(jī)具備運(yùn)輸量大、運(yùn)送距離長、效率高等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)階段煤礦井下常用的運(yùn)輸設(shè)備[1]。煤炭生產(chǎn)特點(diǎn)決定了帶式輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)拿禾苛烤哂胁痪庑,帶式輸送機(jī)長時(shí)間處于輕載、空載狀態(tài),若帶式輸送機(jī)按照恒定速度運(yùn)行不僅會(huì)增加輸送機(jī)能耗及磨損,而且會(huì)增加礦井運(yùn)輸成本[2-4]。帶式輸送機(jī)安裝變頻器后可依據(jù)輸送機(jī)運(yùn)載量調(diào)整輸送機(jī)運(yùn)行速度,但是絕大多數(shù)礦井僅將變頻器作為軟啟動(dòng)工具使用,未能充分發(fā)揮變頻器功能[5]。

  為了提升煤礦井下帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率并降低能耗,文中根據(jù)以往研究成果[6-7]提出將視頻識(shí)別技術(shù)應(yīng)用到帶式輸送機(jī)智能控制中,通過視頻監(jiān)控獲取到帶式輸送機(jī)煤流分布,依據(jù)煤流量與運(yùn)行速度間關(guān)系智能調(diào)整帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度,不僅可發(fā)揮變頻器功能而且可顯著提升帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率。

  1煤量識(shí)別

  現(xiàn)階段視頻識(shí)別技術(shù)已經(jīng)在神東煤炭哈拉溝煤礦、山西王家?guī)X礦以及同煤集團(tuán)燕子山礦等成功應(yīng)用,識(shí)別結(jié)果可信度高。帶式輸送機(jī)運(yùn)煤量動(dòng)態(tài)識(shí)別主要是計(jì)算機(jī)通過對(duì)視頻圖像的加工、處理及分析,實(shí)時(shí)獲取輸送帶上煤流量。實(shí)時(shí)獲取到的圖像經(jīng)預(yù)處理、感興趣區(qū)域提取、煤流信息提取以及圖像分割等,將得到的感興趣區(qū)域范圍與煤流區(qū)域范圍進(jìn)行比對(duì),從而掌握輸送帶瞬時(shí)煤量。在輸送帶煤量動(dòng)態(tài)識(shí)別過程中,煤流區(qū)域、感興趣區(qū)域提取是最為關(guān)鍵的2個(gè)方面。感興趣主要是定位輸送帶位置、寬度,降低圖像背景對(duì)識(shí)別結(jié)果影響,為獲取輸送帶上輸送煤量提供參考;在感興趣區(qū)域基礎(chǔ)上通過分別提取煤流顏色、能量及運(yùn)動(dòng)特征作為時(shí)域、頻域特征,并提取滿足時(shí)域、頻域特征的圖像區(qū)域取交集預(yù)算,從而掌握煤流區(qū)域具體面積。

  2梯度調(diào)速智能控制

  2.1梯度調(diào)速方法

  現(xiàn)階段帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制多是依據(jù)煤流量實(shí)時(shí)調(diào)整輸送機(jī)運(yùn)行速度,上述調(diào)速控制方式雖然可降低輸送機(jī)能耗,但是也會(huì)增加輸送帶磨耗量、降低輸送帶使用壽命;同時(shí)采用傳感器獲取到的煤流量數(shù)據(jù)容易受外界環(huán)境干擾,從而導(dǎo)致輸送機(jī)速度調(diào)控滯后輸送帶煤流量,當(dāng)煤流量突然增加時(shí)輸送機(jī)不能及時(shí)提速會(huì)導(dǎo)致堆煤、溢煤等故障發(fā)生。為此文中提出梯度調(diào)速控制方式,當(dāng)煤流量在某一區(qū)間內(nèi)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度保持不變;煤流量進(jìn)入到另一區(qū)域時(shí)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度調(diào)整至與該區(qū)域?qū)?yīng)的運(yùn)行速度。依據(jù)煤流量識(shí)別結(jié)果、單位長度煤流量確定帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度。

  2.2輸送機(jī)智能調(diào)速

  2.2.1智能調(diào)速方法

  通過輸送傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輸送帶運(yùn)輸速度,通過視頻識(shí)別技術(shù)掌握輸送帶上煤流分布情況及單位長度煤量。將輸送帶單位煤流量信息以及運(yùn)行速度信息傳送到構(gòu)建的力學(xué)模型中。根據(jù)煤流量信息,通過模糊控制器進(jìn)行模糊決策,從而輸出與煤流量對(duì)應(yīng)的運(yùn)行速度指令,通過變頻器調(diào)整輸出頻率,進(jìn)而控制驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速及輸送帶運(yùn)行速度,從而實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)智能階梯調(diào)速。

  2.2.2智能調(diào)速方法

  為了簡化控制流程,文中所提智能控制系統(tǒng)采用模糊控制策略,檢測(cè)獲取到的信息經(jīng)過模糊處理后轉(zhuǎn)換成模糊控制量,通過模糊控制規(guī)則及模糊量實(shí)現(xiàn)模糊推理及決策。帶式輸送機(jī)張緊力是判定輸送機(jī)運(yùn)行狀況的重要指標(biāo),為了確保帶式輸送機(jī)平穩(wěn)調(diào)速,將單位長度煤量Q、輸送機(jī)張緊力變化率dF作為模糊輸入量,經(jīng)過模糊處理器處理后,將輸送帶運(yùn)行速度V作為輸出量。具體單位長度煤量Q變化范圍在0~391kg/m,張緊力變化率dF范圍在-144~144N/s,輸送機(jī)運(yùn)行速度范圍在0~4.8m/s。

  3工程應(yīng)用分析

  在汾西礦業(yè)兩渡礦對(duì)文中所提帶式輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)在石門運(yùn)輸帶式輸送機(jī)上進(jìn)行工程應(yīng)用。石門運(yùn)輸帶式輸送機(jī)型號(hào)為DTL-1200、運(yùn)輸距離1000m、帶強(qiáng)2500N/m,額定運(yùn)行速度4.8m/s,電動(dòng)機(jī)功率為3×400kW并對(duì)智能控制系統(tǒng)運(yùn)行期間帶式輸送機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行采集。

  1)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度依據(jù)煤流量變化階梯調(diào)速度,當(dāng)煤流量變化較小時(shí)輸送機(jī)運(yùn)行速度保持不變化,煤流量變化較大時(shí)則階梯增加或者降低運(yùn)行速度。2)監(jiān)測(cè)期間發(fā)現(xiàn)帶式輸送機(jī)單位輸送煤量最大值為額定值的80%,采用智能控制系統(tǒng)后帶式輸送機(jī)未出現(xiàn)溢煤、堆煤以及異常停機(jī)等故障,帶式輸送機(jī)可根據(jù)輸送帶運(yùn)輸煤量梯形調(diào)整運(yùn)行速度。3)帶式輸送機(jī)高速、低速累積運(yùn)行時(shí)間均為12min,中速累積運(yùn)行時(shí)間達(dá)到96min,表明智能控制系統(tǒng)主要將帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度保持在中速運(yùn)轉(zhuǎn),即可滿足煤炭運(yùn)輸需要又避免了輸送機(jī)頻繁調(diào)速,降低變頻、輸送帶等設(shè)備磨耗,可在一定程度上提升帶式輸送機(jī)使用壽命并降低能耗。

  煤礦論文投稿刊物:《中國煤炭》(月刊)1963年創(chuàng)刊,具有權(quán)威性、導(dǎo)向性和科學(xué)性的國家級(jí)綜合性科技期刊,中文核心期刊。以科技為主導(dǎo),技術(shù)、經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,以國內(nèi)為主體,國內(nèi)、國際相結(jié)合。內(nèi)容分為煤炭科技和經(jīng)濟(jì)兩大板塊。

  4結(jié)論

  1)為了提升帶式輸送機(jī)智能化控制水平并降低設(shè)備能耗,基于視頻識(shí)別技術(shù)以及模糊控制技術(shù)提出一種帶式輸送機(jī)智能控制系統(tǒng),該系統(tǒng)以視頻識(shí)別技術(shù)獲取到的輸送帶運(yùn)輸煤流量為基礎(chǔ),將煤流量劃分成若干區(qū)間,每個(gè)區(qū)間有其對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸速度。2)根據(jù)輸送帶煤流量信息以及輸送帶張力信息,通過模糊控制器輸出梯度調(diào)速指令,變頻器依據(jù)調(diào)速制定改變輸出電流頻率,從而實(shí)現(xiàn)輸送機(jī)階梯調(diào)速控制。3)在兩渡礦現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,智能控制系統(tǒng)可根據(jù)煤流量調(diào)整輸送機(jī)運(yùn)行速度,當(dāng)煤流量變化較小時(shí)輸送帶運(yùn)輸速度保持不變,煤流量變化較大時(shí)則階梯調(diào)整輸送帶運(yùn)輸度。采用智能控制系統(tǒng)后,帶式輸送機(jī)磨耗以及能耗均得以顯著降低,取得較好的應(yīng)用效果。

  參考文獻(xiàn):

  [1]王帥.帶式輸送機(jī)梯度調(diào)速系統(tǒng)研究[J].煤礦機(jī)械,2021,42(01):57-60.

  [2]周保衛(wèi).多級(jí)串聯(lián)帶式輸送機(jī)智能協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)[J].煤礦機(jī)械,2020,41(12):180-182.

  [3]趙仁漁,朱波,張小松,李海瀟.智能帶式輸送機(jī)巡檢機(jī)器人的研究與應(yīng)用[J].中國煤炭,2020,46(10):40-43.

  [4]王志文,武利生.井下帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究[J].煤礦機(jī)械,2020,41(04):8-11.

  作者:王飛

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