本文摘要:摘要:為了提高鐵路客車的外觀品質(zhì),提升乘客乘車的舒適度和滿意度.提出了改善廠修客車側(cè)墻平面度的課題。經(jīng)過(guò)調(diào)研和相關(guān)試驗(yàn),對(duì)車體的表面處理、涂裝修飾進(jìn)行有效飭工藝改善,從而提高了車體平面度,也大大提升了鐵路客車的外觀品質(zhì)。 關(guān)鍵詞:廠修客車;涂
摘要:為了提高鐵路客車的外觀品質(zhì),提升乘客乘車的舒適度和滿意度.提出了改善廠修客車側(cè)墻平面度的課題。經(jīng)過(guò)調(diào)研和相關(guān)試驗(yàn),對(duì)車體的表面處理、涂裝修飾進(jìn)行有效飭工藝改善,從而提高了車體平面度,也大大提升了鐵路客車的外觀品質(zhì)。
關(guān)鍵詞:廠修客車;涂裝質(zhì)量;涂裝工藝;噴砂;膩?zhàn)雍穸?/p>
1廠修客車現(xiàn)狀
目前,對(duì)于新造客車,要求執(zhí)行TB/T2879.5《鐵路機(jī)車車輛保養(yǎng)涂料及涂裝第5部分:客車和牽引動(dòng)力車的防護(hù)和涂裝技術(shù)條件》,但對(duì)廠修客車車體外觀品質(zhì)尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于車體噴砂、涂裝沒(méi)有具體的技術(shù)規(guī)范,尤其對(duì)拋丸后的變形沒(méi)有具體的要求,對(duì)涂裝后的車體平面度也沒(méi)有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。目前的鐵路廠修客車由于經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)用,客車側(cè)面蒙皮表面的涂料發(fā)生多處剝落和隆起,且有多處出現(xiàn)較為嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,尤其是發(fā)電車、行李車和餐車等功能性車輛;在進(jìn)行第3、第4次修程的車輛尤為突出。
2側(cè)墻外觀質(zhì)量問(wèn)題原因分析
2.1廠修車客觀條件的影響
(1)部分高修程的客車車體經(jīng)多次廠修后,金屬板材變形嚴(yán)重;(2)側(cè)墻板的原設(shè)計(jì)厚度一般為2.0~2.5mm,拋丸后極易出現(xiàn)波浪式變形;(3)客車在新造成時(shí),一般采用底漆、膩?zhàn)、中涂和面漆?fù)合涂層工藝,導(dǎo)致在后期的客車檢修時(shí),去除前期附著力相當(dāng)好的部分涂層,都是釆用強(qiáng)烈的機(jī)械拋丸,極易使基板出現(xiàn)應(yīng)力性變形。
2.2涂裝前處理工藝方法的影響
為了高效地去除修理車車體的舊涂層和腐蝕銹跡,采用機(jī)械拋丸除銹,施工時(shí)的遷車(拋丸作業(yè)時(shí),車輛行進(jìn))速度拋投角度、拋投速度、丸粒大小等因素均對(duì)墻板變形產(chǎn)生影響。
2.3涂裝工藝方法的影響
鐵路客車碳鋼車體防腐涂裝采用:前處理、底漆、膩?zhàn)、中涂和面漆等?fù)合涂層。這中間對(duì)外墻平整度影響最大的就是膩?zhàn)油抗芜@一道工序,而外墻膩?zhàn)油垦b工具的選擇、員工操作技能及膩?zhàn)油抗蔚谋閿?shù)等均會(huì)直接影響到墻板的平面度。因此,修理客車墻板平整度的提升,應(yīng)改善拋丸除銹設(shè)備施工的相關(guān)參數(shù)、選擇合適的膩?zhàn)油垦b工具、提升涂裝員工的操作技能及增加膩?zhàn)油抗蔚谋閿?shù)等,全面提升修理客車墻板平面度。
3提高車體外觀質(zhì)量的工藝措施
3.1涂裝前處理工藝的基本要求、試驗(yàn)和改進(jìn)
3.1.1涂裝前處理工藝的基本要求(1)涂裝前處理應(yīng)符合GB/T8923.1的要求,應(yīng)確;灞砻孢_(dá)到Sa2的要求。(2)涂裝前處理后,表面應(yīng)達(dá)到3mm/m2的平面度要求。(3)有效控制機(jī)械拋丸作業(yè)可能產(chǎn)生的沖擊性變形和應(yīng)力性變形。
3.12涂裝前處理的工藝試驗(yàn)
拋丸影響金屬板材內(nèi)應(yīng)力大小的主要因素有:遷車的速度、拋頭轉(zhuǎn)速、拋射角度、丸粒大小及拋丸頻率等。為了定量分析拋丸作業(yè)對(duì)金屬板材變形所產(chǎn)生的影響,做了如下試驗(yàn)⑴。
(1)不同遷車速度試驗(yàn)。拋丸作業(yè)時(shí)的遷車速度對(duì)車體蒙皮平面度的影響?梢钥闯鲞w車速度慢、拋丸時(shí)間長(zhǎng),單位面積的墻板接受拋丸丸粒沖擊量大,墻板變形嚴(yán)重,尤其是第2遍之后更為明顯;但遷車速度快,噴砂效率低下。通過(guò)實(shí)踐,選取3.5~4.5m/min的遷車速度較為適宜⑵。
(2)不同入射角度噴砂試驗(yàn)。采用人工噴砂模擬機(jī)械拋丸,在相同的車況、相同的丸粒、相同的距離及相同的面積條件下,噴砂采用不同入射角(15。45。90。),測(cè)量的平面度結(jié)果。傾斜角度為90。的噴砂,時(shí)間短、效率高,但是墻板變形嚴(yán)重;傾斜角度為15。的噴砂,不但時(shí)間長(zhǎng)、效率慢,而且隨著噴砂時(shí)間的延長(zhǎng),增加了丸粒對(duì)墻板的沖擊時(shí)間,也造成了墻板較為嚴(yán)重的變形;傾斜角度為45。的噴砂,從工作效率到施工效果比較滿意。因此,根據(jù)各種噴砂的時(shí)間、平面度、噴砂效率等方面綜合比較,選取30。~40。較為適宜。
(3)粗噴與精噴結(jié)合試驗(yàn)。對(duì)車體進(jìn)行噴砂處理,既要高效去除舊涂層或銹蝕面,又要最大限度地控制對(duì)金屬板材基體的沖擊變形,這就需要對(duì)涂層厚薄不均的車體進(jìn)行有針對(duì)性的噴砂處理。即先根據(jù)修理車體外墻舊涂層狀況進(jìn)行綜合分析,先采用3.5-4.5m/min的遷車速度對(duì)外墻拋丸粗打砂,去除舊涂層裸露金屬基板40%,然后,對(duì)局部較厚粗打砂沒(méi)有去除的涂層,選取入射角度為30°-40°精細(xì)人工噴砂處理,徹底去除舊涂層和銹蝕,采用這種粗打砂與精細(xì)噴砂相結(jié)合的方式,形成了變形量影響最小和效率最高的作業(yè)模式,可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)噴砂,有效改善基板的平面度⑶。
3.2涂裝工藝的基本要求、試驗(yàn)和改進(jìn)
3.2.1涂裝工藝的基本要求涂裝作業(yè)應(yīng)符合GB/T2879.5和GB/T2879.6標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。
3.2.2涂裝工藝試驗(yàn)
(1)膩?zhàn)油抗喂ぞ叩倪x擇。選取幾種不同尺寸的膩?zhàn)庸蔚哆M(jìn)行涂刮試驗(yàn),用1000mm和600mm的刮具涂刮膩?zhàn),?duì)墻板凹陷填平效果比較理想。
(2)不同膩?zhàn)雍穸仍囼?yàn)。膩?zhàn)油抗蔚暮穸仍黾涌梢蕴岣邏Π宓钠矫娑,但膩(zhàn)犹駮?huì)增加開裂脫落的風(fēng)險(xiǎn)。為了有效規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),選用2.5mm的耐候鋼板,分別做了3mm、5mm、8mmJOmm等不同膩?zhàn)雍穸鹊臉影逶囼?yàn),利用這些樣板做了涂膜的耐鹽水性、柔韌性、耐沖擊性和附著力等試驗(yàn),得出膩?zhàn)油抗蔚暮穸绕骄荒艹^(guò)3mm,最厚不能超過(guò)5mm。
(3)膩?zhàn)油抗卧囼?yàn)。膩?zhàn)庸瓮恐,必須?m規(guī)格的直尺進(jìn)行平面度測(cè)量,經(jīng)過(guò)調(diào)平后鋼結(jié)構(gòu)墻板蒙皮平面凹陷度,平均不得超過(guò)3mm,最大凹陷度不能超過(guò)5mm,超出這個(gè)平面度應(yīng)退回前道工序處理,符合要求方可進(jìn)行膩?zhàn)油抗巍?/p>
膩?zhàn)油抗喂に囆栽囼?yàn)為:先用速干膩?zhàn)訉?duì)局部凹陷較大的部位修補(bǔ),干燥打磨后用1000mm規(guī)格的鋁合金刮刀沿著縱橫2個(gè)方向進(jìn)行交叉2次刮涂;隨后用600mm規(guī)格的雙柄刮刀沿著縱面、橫面方向進(jìn)行交叉4遍刮涂。最終打磨后用1m直尺進(jìn)行測(cè)量,使得客車外墻面的平面度控制在1.0mm/m2以下。通過(guò)上述試驗(yàn)可確定:先用規(guī)格為1000mm長(zhǎng)度的刮刀涂刮2次膩?zhàn),再?00mm長(zhǎng)度規(guī)格的雙柄刮刀刮涂4次膩?zhàn)拥墓に囆Ч罴眩瑢⒃摴に嚪Q為“2+4”涂刮膩?zhàn)庸に嚒?/p>
(4)提高中涂漆光澤度試驗(yàn)。目前施工中使用的中涂漆光澤度都是較低的,用光澤儀對(duì)中涂漆進(jìn)行60。入射角檢測(cè),測(cè)得的光澤度為25以下,膩?zhàn)油抗芜^(guò)程中細(xì)小缺陷(刀痕、膩境、針孔)等無(wú)法顯現(xiàn)出來(lái)。經(jīng)過(guò)和涂料生產(chǎn)廠家聯(lián)系,將中涂漆的光澤度提高到50±5%,使膩?zhàn)油抗沃械娜毕萏崆氨┞,利用找補(bǔ)膩?zhàn)雍痛蚰ヌ崆皩⑦@些缺陷消除,使修理車外墻整體涂裝質(zhì)量達(dá)到一個(gè)更加理想的效果⑷。
4結(jié)論
廠修客車的外觀涂裝質(zhì)量與車體的原狀、涂裝前處理和涂裝工藝有著不可分割的關(guān)系。原狀無(wú)法改變,對(duì)后期的涂裝前處理和涂裝工藝進(jìn)行了反復(fù)的試驗(yàn)和研究,得出了符合生產(chǎn)現(xiàn)狀的、合理的工藝方法和相關(guān)的參數(shù)。經(jīng)實(shí)踐證明,此工藝方法是有效的,基本上可達(dá)到1mm/m2的平面度要求,符合企業(yè)生產(chǎn)的效率。
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鐵路論文投稿刊物:《鐵道運(yùn)營(yíng)技術(shù)》(季刊)創(chuàng)刊于1995年,由廣西鐵道學(xué)會(huì)主辦,是全國(guó)省級(jí)鐵道學(xué)會(huì)主辦的首家公開發(fā)行的科技期刊。自創(chuàng)刊以來(lái),始終堅(jiān)持為鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)和建設(shè)服務(wù)的辦刊方向,不斷提高刊物質(zhì)量,發(fā)行量逐年增加。
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