本文摘要:中海石油華鶴煤化有限公司30萬t/a合成氨、52萬t/a大顆粒尿素裝置區(qū)內(nèi)存在余壓資源,如能加以利用,可以提高廠區(qū)的能源利用率,降低總體能耗和生產(chǎn)成本。對中壓廢熱鍋爐排污水進行回收利用,在滿足節(jié)能減排要求的同時具有經(jīng)濟效益。 1背景 中海石油華鶴煤化有限公司氨生
中海石油華鶴煤化有限公司30萬t/a合成氨、52萬t/a大顆粒尿素裝置區(qū)內(nèi)存在余壓資源,如能加以利用,可以提高廠區(qū)的能源利用率,降低總體能耗和生產(chǎn)成本。對中壓廢熱鍋爐排污水進行回收利用,在滿足節(jié)能減排要求的同時具有經(jīng)濟效益。
1背景
中海石油華鶴煤化有限公司氨生產(chǎn)部變換崗位將氣化裝置生產(chǎn)的粗煤氣中的CO變換為生產(chǎn)合成氨需要的H2和尿素所需的CO2;用鍋爐水洗滌煤氣中的氨,為低溫甲醇洗提供合格的變換氣。
變換反應(yīng)為放熱反應(yīng),中壓廢熱鍋爐利用變換反應(yīng)的熱量與中壓鍋爐水換熱副產(chǎn)中壓蒸汽。廢熱鍋爐設(shè)計連續(xù)排污,將排污水(體積流量為1.2m3/h)排至地溝。這部分被排放的高能量鍋爐水(250℃、4.3MPa),不但造成能量的浪費,而且導(dǎo)致污水處理成本增加,加之黑龍江地區(qū)冬季寒冷,裝置現(xiàn)場霧凇、積冰累計,增加裝置的安全風(fēng)險。
2提出方案
為響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,建立排污水回收系統(tǒng),以降低污水處理成本以及防范冬季安全風(fēng)險[1]。對回收排污水的方法進行研究,提出改造設(shè)備、優(yōu)化排污方法、優(yōu)化工藝操作3項方案。根據(jù)安全性、預(yù)期效果、操作難易度、成本經(jīng)濟性等因素,最終決定采用改造設(shè)備的方式對排污水進行回收。設(shè)備改造必須滿足以下3項要求[2]。
(1)工藝要求:排污水指標(biāo)必須合格(Fe質(zhì)量濃度<0.05mg/L、電導(dǎo)<10μs/cm);廢熱鍋爐內(nèi)鍋爐水指標(biāo)合格(電導(dǎo)<150μs/cm、pH值為9~10);回收處理量在1.2m3/h以上。(2)安全要求:管線、設(shè)備無損壞,無水擊、無水汽混合現(xiàn)象,現(xiàn)場易操作。(3)成本要求:盡量避免使用復(fù)雜及專業(yè)的材料。根據(jù)設(shè)備特點與要求,提出將排污水回收至尿素解吸水管、蒸汽中壓擴容器、凝結(jié)水回收器3種方案。
3確認最佳方案
(1)通過尿素解吸水解系統(tǒng),氨水經(jīng)解吸后成為尿素解吸水(76.5℃、0.3MPa),通過泵送往水處理系統(tǒng)。(2)蒸汽擴容器可用于接收中壓和次中壓蒸汽冷凝液,接收的冷凝液在設(shè)備內(nèi)進行閃蒸,氣相以低壓蒸汽的形式進入低壓蒸汽管網(wǎng),液相作為工藝冷凝液送入水處理,精制成除鹽水。(3)凝結(jié)水回收器用于接收低壓蒸汽工藝冷凝液和伴熱冷凝液。接收的冷凝液通過冷凝液泵送往水處理回收。對比以上3種方案,排污水與蒸汽擴容器的壓差、溫差相對小一些,回收過程中風(fēng)險較低,并入蒸汽擴容器中同時會副產(chǎn)低壓蒸汽。為此,將排污水回收至中壓擴容器更為合理[3]。
4細化方案
對改造方案提出以下具體實施計劃:(1)關(guān)閉中壓廢鍋連排雙閥進行能量隔離,確認地溝無水排出后,對排污管線甩頭、加閥。(2)檢修時,在擴容器入口管線處加閥、甩頭。截止閥入擴容器前低點加導(dǎo)淋泄壓點。(3)確認設(shè)備能充分切出后,對中間管道進行施工,碰頭完畢后充壓試漏,合格后管線吹掃,正常投用。
5方案可行性分析
5.1技術(shù)可行性分析
蒸汽擴容器冬季負荷最大工況設(shè)計入口體積流量為18.1m3/h,氣相出口低壓蒸汽體積流量為0.7m3/h,底部低壓冷凝液體積流量為13.2m3/h,冬季主控調(diào)節(jié)閥閥門開度為66%,可以滿足輸送最大冷凝液量。頂部蒸汽為截止閥,無法通過閥位確認其余量,但是頂部和底部采用相同材質(zhì)、相同尺寸的管道,加之頂部管道流量相對于底部小很多,蒸汽擴容器可以接受體積流量為1.2m3/h的鍋爐水[4]。
改造需要工藝經(jīng)理、工藝和設(shè)備技術(shù)監(jiān)督、現(xiàn)場實施人員、主控人員配合。人員配置充足,能夠滿足方案的順利進行。匯總中壓廢鍋排污分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):近31天排污水最大電導(dǎo)為8.5μs/cm,pH值平均在7以上,SiO2質(zhì)量濃度平均為3mg/L。確認排污水合格(Fe質(zhì)量濃度<0.05mg/L、電導(dǎo)<10μs/cm)。
5.2安全可行性分析
(1)確認裝置現(xiàn)場具備登高、動火、臨時用電等特種作業(yè)需求。(2)確認改造所有人員通過安全培訓(xùn)并正確佩戴個人防護用品。(3)確認物料充分隔離、排液、交出后,進行施工。此改造將排污水(4.3MPa、250℃)排入設(shè)備(0.7MPa、170℃),壓差及溫差較高,危險性很大。依據(jù)安全操作的原則,平時運行中要求將其中的1、4、5閥全開,2閥微開節(jié)流保證排污量。壓差大對閥門的水汽沖刷會很大,因此對2閥的沖刷很大。
平時2閥對地面排放,改造后,2閥存在0.7MPa的背壓,降低了2閥的壓差,延長其使用壽命。如果2閥產(chǎn)生內(nèi)漏,可以將1、4閥關(guān)閉,打開3閥泄壓后對2閥進行檢修。(4)在保證安全的情況下,盡量降低材料成本要求,4閥處使用15CrMo材質(zhì),虛線部分使用普通20#鋼材質(zhì)。
5.3效益可行性分析
(1)經(jīng)濟效益:降低污水處理成本,回收利用排污水余壓和余熱。(2)社會效益:響應(yīng)國家節(jié)能減排的方針、策略;現(xiàn)場霧凇、積冰環(huán)境得以改善,避免裝置安全 風(fēng)險。通過可行性分析,確認方案可行。6方案實施2020年6月開始,按照方案實施規(guī)劃進行操作。
7改造效果
運行至今,整個回收系統(tǒng)運行穩(wěn)定、良好。項目投入:管道、閥門、吊車和焊工人工算支出共計1萬元。閃蒸汽化率=(熱水焓-閃蒸壓力下的飽和水焓)/閃蒸壓力下的飽和水汽化潛熱。通過查表,熱水焓為1108.3kJ/kg,閃蒸壓力下的飽和水焓為697.3kJ/kg,閃蒸壓力下的飽和水汽化潛熱為2066kJ/kg,經(jīng)計算,閃蒸汽化率為0.199。排污水轉(zhuǎn)化為低壓蒸汽質(zhì)量為1.2t,按價格為45元,全年(按330d)收益為85108元。污水處理成本按單價為5元計算,共節(jié)約為47520元。全年總經(jīng)濟效益為132628元。
8結(jié)語
通過對裝置現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn)排污水運行問題,對此提出多種具體解決方案,對方案進行對比、可行性分析、實施,完成改造。此次改造既回收了排污水,又副產(chǎn)了低壓蒸汽產(chǎn)生了效益為類似外排水的回收提供了一定借鑒意義。
參考文獻
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作者:張偉華
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