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低成本航煤加氫精制技術的研究及應用

所屬分類:電子論文 閱讀次 時間:2019-08-15 11:30

本文摘要:摘要:低成本直餾航煤的加氫精制的相關技術,具有緩和的操作條件,選擇適宜的加氫催化劑,其所產出的航煤產品性質穩(wěn)定以及裝置投資和運行成本低等特點。目前國內已有17套工業(yè)裝置采用FRIPP低成本航煤加氫技術,為企業(yè)運行帶來了顯著的經濟效益。 關鍵詞:航

  摘要:低成本直餾航煤的加氫精制的相關技術,具有緩和的操作條件,選擇適宜的加氫催化劑,其所產出的航煤產品性質穩(wěn)定以及裝置投資和運行成本低等特點。目前國內已有17套工業(yè)裝置采用FRIPP低成本航煤加氫技術,為企業(yè)運行帶來了顯著的經濟效益。

  關鍵詞:航煤,加氫精制,液相加氫

化工工藝

  伴隨國家經濟的快速發(fā)展,我國對噴氣燃料的需求也迅速增長,據統(tǒng)計數據顯示[1],2014年國內航煤產量為3001萬t,同比增加19%。目前,我國航煤產量約占原油加工量的4%,主要來源于原油常壓蒸餾出的直餾航煤餾分,二次加工的航煤產量占據的仹額較小。直餾煤油的加工工藝分為加氫和非加氫技術兩種,相比之下,加氫工藝對原料油的適應性和裝置的易操作性要強得多,因而加氫工藝正逐步取代傳統(tǒng)非加氫工藝[2]。

  撫順石油化工研究院(FRIPP)是國內最早進行航煤加氫技術相關研究的專業(yè)科研機構,本文主要介紹由FRIPP開發(fā)的低成本航煤加氫精制技術[3-6],該技術主要對直餾航煤進行脫硫醇、降酸值和改善顏色等。該技術分為低壓航煤加氫技術和航煤液相加氫技術,目前國內已有17套工業(yè)裝置采用FRIPP的航煤加氫技術。

  1低壓航煤加氫技術

  1.1低壓航煤加氫催化劑的開發(fā)

  FRIPP針對輕質餾分油于上世紀90年代成功開發(fā)了FDS-4A催化劑,該催化劑具有加氫活性好、裝填均勻裝填方便等特點,受到國內煉油企業(yè)的青睞,已在國內數十套次煤油加氫裝置上成功應用。為進一步提高市場競爭力,FRIPP于2004年在總結FDS-4A的基礎上,通過催化劑載體改性、調節(jié)金屬與載體的相互作用及優(yōu)化催化劑的制備方法,開發(fā)出了性能更加優(yōu)異的FH-40系列輕質餾分油加氫精制催化劑,其中FH-40B催化劑尤其適合低壓航煤加氫。

  新開發(fā)的FH-40B催化劑不僅活性優(yōu)于FDS-4A催化劑,而且裝填堆比較FDS-4A明顯降低,單位體積內催化劑使用量大幅降低,具有更好的市場競爭力。以某輕質石腦油為原料,以國內外同類型催化劑作為對比劑,考察FH-40B催化劑的活性。對比結果表明,在處理輕質油時,產品質量達到同樣的效果,與國內外的對比劑相比,FH-40B催化劑的反應溫度低10℃以上,表明FH-40B具有更好的加氫脫硫活性。

  1.2低壓航煤加氫工藝研究

  根據直餾航煤加氫精制的特點,可在較緩和的條件下實現航煤的精制目的。FRIPP以國內典型的直餾航煤作為原料,使用FDS-4A催化劑和FH-40B催化劑在緩和的條件下進行試驗。試驗結果表明,對于直餾航煤原料,在氫分壓0.5~1.6MPa、體積空速2.5~4.5h-1、氫油比80~150、反應溫度210~290℃條件下即可實現航煤加氫精制的目的。

  1.3工業(yè)應用

  茂名石化120萬t/a航煤加氫裝置,選用FDS-4A催化劑,生產的產品各項指標均達到設計要求。2014年茂名石化120萬t/a航煤加氫裝置進行催化劑更換,選用了新一代的FH-40B催化劑。在裝置開工初期,航煤產品的銀片腐蝕即能達到合格,其余各項指標也滿足要求。在相同的反應溫度和反應壓力下,FH-40B催化劑空速提高到4.5h-1,氫油比降低至100,產品能夠滿足航煤產品要求。對比FDS-4A工業(yè)應用結果,FH-40B精制航煤產品硫和硫醇含量更低。

  1.4技術特點

  FRIPP開發(fā)的低壓航煤加氫技術,具有如下特點:(1)操作條件緩和,操作壓力和氫油比均較低,空速較大,可利用氫氣管網壓力,不需要增壓機,采用一次通過流程省略循環(huán)壓縮機,可大幅降低裝置投資和運行成本;(2)開發(fā)了新一代適用于低壓加氫、活性較高的專用催化劑。其低溫活性高,穩(wěn)定性好,使用壽命長,其第一周期的壽命不小于36個月,可再生使用,總壽命不小于108個月。(3)反應性能好,加氫產品性質穩(wěn)定,可將噴氣燃料的總酸值和硫醇降到很低水平,不設加氫產物脫硫裝置即可使加氫產品的腐蝕性合格(銅片腐蝕和銀片腐蝕均合格)。

  2航煤液相加氫技術

  2.1航煤液相加氫技術的開發(fā)

  FRIPP在開發(fā)低壓航煤加氫過程中發(fā)現,低壓航煤加氫為氣固液三相反應,而氣相氫氣大量富余,不參與仸何反應,對裝置運行能耗降低存在瓶頸。FRIPP在低壓航煤加氫技術的基礎上,結合近年來開發(fā)的低能耗的SRH液相循環(huán)加氫技術,開發(fā)低投資及低運行成本的航煤液相加氫技術。該技術使航煤原料與氫氣混合,溶解氫氣進行加氫反應,幵進行脫硫醇、降酸值和改善顏色等反應。該技術的開發(fā)可取消循環(huán)氫氣壓縮機,因此可大幅度降低裝置投資和操作費用。由于裝置反應系統(tǒng)不存在循環(huán)氫氣,避免富余的氫氣損失,進而解決煉油企業(yè)氫資源不足的問題;由于航煤加氫所需的化學氫耗比較低,航煤液相加氫裝置無需循環(huán)泵,進一步降低了生產成本。

  2.2航煤液相加氫工藝研究

  在液相循環(huán)加氫中試裝置上,進行常一線原料油的加氫實驗。根據航煤加氫的目的(脫硫醇硫),可以通過一次混氫和生成油一次通過的流程,進行中試實驗。航煤中的硫醇硫在高空速下能夠降低至小于10ppm,實際膠質為1mg/100mL,表明該催化劑具有很好的加氫脫硫活性,同時說明液相加氫技術處理航煤加氫具有很好的效果。從中試結果可見,為了滿足3#噴氣燃料產品質量的需要可以采用低氫耗的液相加氫技術。

  2.3航煤液相加氫工業(yè)應用

  航煤液相加氫技術于2012年9月在國內某煉化公司實現工業(yè)應用。該公司利用汽油選擇性加氫裝置改造的80萬t/a航煤液相加氫裝置,該裝置2012年9月投產,10月通過航鑒委驗收后正式投入生產。該裝置從2012年10月一直連續(xù)運轉至2016年4月,產品質量滿足航煤質量要求,該技術表現了良好的適應性和穩(wěn)定性。

  2017年,該公司為進一步提高航煤產量,將200萬t/a柴油加氫裝置改造成230萬t/a航煤液相加氫裝置。同年,裝置投產幵通過航鑒委驗收。該裝置所加工原料油的性質和運行工冴及產品的性質。

  3結論

  (1)FRIPP開發(fā)的低成本航煤加氫精制技術,具有投資成本小,運行費用低等特點,幵具備操作條件緩和,催化劑活性高,壽命長,加氫產品性質穩(wěn)定等特點,屬于先進、可靠的技術;(2)工業(yè)應用結果表明,低壓航煤加氫工業(yè)裝置操作條件緩和,運轉周期長,能夠做到低成本運行的要求,為企業(yè)帶來顯著地經濟效益;(3)FRIPP在低壓航煤加氫技術基礎上,開發(fā)的航煤液相加氫裝置,在滿足裝置平穩(wěn)運轉和航煤產品質量平穩(wěn)的同時,滿足降低企業(yè)投資成本和低成本運行的要求。

  參考文獻:

  [1]石寶明.2016年中國成品油供求分析及展望[J].當代石油石化,2017,25(3):17-24.

  [2]李大東主.加氫處理工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2004.955-957.

  [3]劉金東,賀新,辛丁業(yè).四組分在渣油加氫體系前后的轉變規(guī)律[J].遼寧石油化工大學學報,2017,37(5):13-16.

  [4]姚運海,周勇.低壓航煤加氫技術的開發(fā)及工業(yè)應用[J].化工科技,2003,11(3):29-31.

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