本文摘要:摘要:采用AspenHYSYS對(duì)廣東省某60104m3/d天然氣液化裝置的甲基二乙醇胺(MDEA)和二乙醇胺(DEA)配方溶劑脫碳單元進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)模擬,對(duì)比實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù)驗(yàn)證了模型的可靠性;以最小能耗為目標(biāo),以深度脫碳為約束條件,完成了脫碳胺液配比和工藝操作參數(shù)的優(yōu)化;進(jìn)一
摘要:采用AspenHYSYS對(duì)廣東省某60×104m3/d天然氣液化裝置的甲基二乙醇胺(MDEA)和二乙醇胺(DEA)配方溶劑脫碳單元進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)模擬,對(duì)比實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù)驗(yàn)證了模型的可靠性;以最小能耗為目標(biāo),以深度脫碳為約束條件,完成了脫碳胺液配比和工藝操作參數(shù)的優(yōu)化;進(jìn)一步搭建了吸收塔和再生塔的動(dòng)態(tài)控制模型,分析了原料氣流量增大時(shí)有關(guān)參數(shù)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)情況。結(jié)果表明:通過(guò)優(yōu)化可使總能耗降低2.2%,約1.0×106kJ/h;參數(shù)動(dòng)態(tài)響應(yīng)情況可以結(jié)合勒夏特列原理進(jìn)行分析,各參數(shù)會(huì)有0.05%~2.1%的波動(dòng),但能夠在5~30min達(dá)到穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:天然氣脫碳;流程模擬;HYSYS;參數(shù)優(yōu)化;動(dòng)態(tài)分析
在天然氣脫碳工藝優(yōu)化方面,國(guó)內(nèi)外學(xué)者重點(diǎn)對(duì)醇胺法進(jìn)行了研究。通常以工廠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用AspenHYSYS、AspenPlus或Pro/II等工藝流程模擬軟件建模。在模擬結(jié)果與生產(chǎn)數(shù)據(jù)吻合后,分析各操作參數(shù)對(duì)脫碳效果以及整體能耗的影響情況,發(fā)現(xiàn)變化規(guī)律與最佳工況點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)脫碳參數(shù)的優(yōu)化。在脫碳動(dòng)態(tài)分析方面,相關(guān)報(bào)道相對(duì)較少,有很大的研究空間。
天然氣論文范例:天然氣水分檢測(cè)常用方法與進(jìn)展
Gutierrez等[1]采用HYSYS對(duì)阿根廷Aguaragüe天然氣凈化站的MDEA脫碳單元進(jìn)行建模,考察了系統(tǒng)在處理五種不同的原料氣時(shí),胺液流速、吸收塔溫度和閃蒸罐壓力變化對(duì)能耗和脫碳 效果的影響情況,并結(jié)合靈敏度分析得到了最佳操作條件,但未對(duì)脫碳單元進(jìn)行動(dòng)態(tài)模擬和分析,無(wú)法論證優(yōu)化參數(shù)在實(shí)際工況下能否保持穩(wěn)定。李小飛等[2]采用AspenDynamics研究了帶基本控制的MEA脫碳單元在再沸器熱功率、煙氣流量及煙氣組分出現(xiàn)10%階躍變化時(shí),再沸器溫度、貧液CO2擔(dān)載量、CO2脫除率和再生能耗的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,但未對(duì)脫碳工藝的胺液配比進(jìn)行優(yōu)化,該模型還可進(jìn)一步降低能耗。
Fl尷等[3]使用K鄄Spice研究了Brindisi中試裝置的MEA脫碳單元在變負(fù)載、變待處理氣流量、變?cè)俜胸?fù)荷和變胺液儲(chǔ)量四種模式下脫碳率、胺液循環(huán)量等的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,但未對(duì)脫碳工藝進(jìn)行優(yōu)化,僅重點(diǎn)分析了系統(tǒng)外部條件改變所帶來(lái)的影響。針對(duì)如何能較為全面地集合天然氣脫碳工藝優(yōu)化和動(dòng)態(tài)分析這一問(wèn)題,本文通過(guò)HYSYS建立了天然氣脫碳單元穩(wěn)態(tài)模型,探尋了天然氣脫碳單元的總能耗和凈化氣CO2含量(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù))隨胺液配比和工藝操作參數(shù)的變化規(guī)律,進(jìn)而從中找到合適的主變量?jī)?yōu)化范圍;建立了脫碳單元?jiǎng)討B(tài)模型,并結(jié)合勒夏特列原理,在原料氣流量增大10%的工況下,對(duì)吸收塔、再生塔的動(dòng)態(tài)響應(yīng)情況進(jìn)行了 分析。
1天然氣脫碳工藝流程模擬
1.1工藝流程介紹
廣東某60×104m3/d天然氣液化裝置的脫碳單元工藝流程。脫碳單元采用MDEA+DEA配方溶劑法對(duì)原料氣進(jìn)行預(yù)處理,配方胺液中MDEA為主劑,DEA為助劑,二者進(jìn)行混合配比后存在交互作用。工藝流程為:原料氣經(jīng)過(guò)濾分離器后,自吸收塔底部進(jìn)入,與自上而下的混合胺溶液逆流接觸,脫除CO2后從塔頂排出,進(jìn)入分子篩脫水單元。富胺液自吸收塔底部流出,降壓閃蒸后在貧/富MDEA換熱器中與貧液換熱升溫,接著從中上部進(jìn)入再生塔,在規(guī)整填料中向下流動(dòng)到塔底并與沿塔上升的蒸汽接觸、傳質(zhì),液流中的CO2上升、富集,從塔頂排出。塔底排出的貧胺液經(jīng)循環(huán)泵增壓后再通過(guò)空冷器冷卻降溫,進(jìn)入吸收塔塔頂,完成循環(huán)。
2脫碳工藝參數(shù)優(yōu)化
總能耗和凈化氣CO2含量隨MDEA和DEA配比的變化情況。隨著MDEA濃度(質(zhì)量濃度)的減少,DEA濃度的增加,總能耗增加,凈化氣CO2含量減少。當(dāng)總胺濃度為45%時(shí),可取的MDEA濃度為29%~35%,可取的DEA濃度為10%~16%(若高于此范圍上界限,流程無(wú)法收斂;若低于此范圍下界限,凈化氣CO2含量不達(dá)標(biāo))。當(dāng)總胺濃度為42%時(shí),相較于原配方(45%)總能耗整體下降,可取配比范圍縮小,可取的MDEA濃度為27%~32%,可取的DEA濃度為10%~16%。當(dāng)總胺濃度為48%時(shí),相較于原配方總能耗整體上升,可取配比范圍擴(kuò)大,可取的MDEA濃度為31%~39%,可取的DEA濃度為9%~17%。
對(duì)脫碳單元的胺液配比進(jìn)行優(yōu)化的前提是可以對(duì)工藝模擬的胺液配比進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后的脫碳單元優(yōu)化模型。依據(jù)上述胺液配比的允許范圍,采用HYSYS優(yōu)化器進(jìn)行脫碳單元的胺液配比優(yōu)化,優(yōu)化方法選擇SQP[7],允許誤差為1.0×10鄄5,最大迭代次數(shù)為30。脫碳單元的胺液配比優(yōu)化前和優(yōu)化后數(shù)據(jù)。經(jīng)對(duì)比,總能耗4.55×107kJ/h降低到4.46×107kJ/h,降低了1.98%,并且凈化效果好于優(yōu)化前。
2.2工藝操作參數(shù)優(yōu)化
在胺液配比優(yōu)化完成的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步模擬總能耗和凈化氣CO2含量隨吸收溫度、吸收壓力、再生壓力和胺液循環(huán)量的變化情況。 隨著吸收溫度的增加,總能耗減少,凈化氣CO2含量在吸收溫度為50°C附近處有最低點(diǎn),可取的吸收溫度為45~55°C。隨著吸收壓力的增加,總能耗基本保持恒定,凈化氣CO2含量減少,可取的吸收壓力為4440~4500kPa。隨著再生壓力的增加,總能耗增加,凈化氣CO2含量減少,在240kPa后凈化氣CO2含量基本保持恒定,可取的再生壓力為185~240kPa。
隨著胺液循環(huán)量的增加,總能耗增加,凈化氣CO2含量減少,在3150kmol/h后凈化氣CO2含量基本保持恒定,可取的胺液循環(huán)量為2650~3150kmol/h。依據(jù)上述工藝操作參數(shù)的允許范圍,采用HYSYS優(yōu)化器進(jìn)行脫碳單元的工藝操作參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化器設(shè)置參數(shù)不變。
3脫碳單元?jiǎng)討B(tài)分析
在動(dòng)態(tài)模式下,需對(duì)設(shè)備的壓力、流量、液位和溫度等參數(shù)進(jìn)行控制。根據(jù)響應(yīng)曲線(xiàn)的變動(dòng)情況,對(duì)控制器進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié),比例系數(shù)Kc越大,控制作用越強(qiáng),系統(tǒng)反應(yīng)越靈敏,但在單獨(dú)作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生余差,調(diào)節(jié)精度不高;積分時(shí)間Ti越小,控制作用越強(qiáng),克服余差能力越強(qiáng),但會(huì)加劇過(guò)渡過(guò)程的震蕩,甚至可能發(fā)展成為不穩(wěn)定的發(fā)散震蕩。
4結(jié)論
本文采用AspenHYSYS對(duì)廣東省某60×104m3/d天然氣液化裝置的MDEA和DEA配方溶劑脫碳單元進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)模擬;以最小能耗為目標(biāo),以深度脫碳為約束條件,對(duì)吸收塔和再生塔的關(guān)鍵操作參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化;并進(jìn)一步搭建了吸收塔和再生塔的動(dòng)態(tài)控制模型,分析了當(dāng)原料氣流量增大10%時(shí),相關(guān)參數(shù)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)情況及變動(dòng)原因。得到如下主要結(jié)論:
(1)總胺濃度與總能耗正相關(guān)。在一定范圍內(nèi),MDEA占比越大總能耗越小,DEA占比越大脫碳效果越好。吸收溫度、再生壓力和胺液循環(huán)量會(huì)同時(shí)影響總能耗和脫碳效果,但吸收壓力僅能影響脫碳效果。通過(guò)優(yōu)化可實(shí)現(xiàn)在達(dá)到脫碳指標(biāo)的同時(shí)使總能耗降低2.2%,約1.0×106kJ/h。(2)動(dòng)態(tài)模型中的相關(guān)參數(shù)會(huì)有0.05%~2.1%的波動(dòng),但均能夠在5~30min內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定值,相關(guān)變化情況可用勒夏特列原理進(jìn)行解釋。
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作者:徐斌揚(yáng)1,2,吳曉南1,李昊1
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