本文摘要:摘要:在新鄉(xiāng)太行山脈地區(qū)基巖地熱井施工中,鉆遇上部奧陶寒武灰?guī)r地層時出現(xiàn)嚴重漏失現(xiàn)象,且該地層漏失點多,需多次堵漏,堵漏時間長成本高,正循環(huán)泥漿鉆進無法施工。隨后采用氣舉反循環(huán)鉆進,成功實施深度達2551.48m的地熱井,順利在太古界片麻巖構(gòu)造地
摘要:在新鄉(xiāng)太行山脈地區(qū)基巖地熱井施工中,鉆遇上部奧陶寒武灰?guī)r地層時出現(xiàn)嚴重漏失現(xiàn)象,且該地層漏失點多,需多次堵漏,堵漏時間長成本高,正循環(huán)泥漿鉆進無法施工。隨后采用氣舉反循環(huán)鉆進,成功實施深度達2551.48m的地熱井,順利在太古界片麻巖構(gòu)造地層中找到地熱水,水量50m3/h,水溫55℃。本文介紹了該地熱井施工的主要設備、鉆頭設計、鉆具組合及鉆探施工技術,并對鉆探施工中的難點和經(jīng)驗體會進行了總結(jié),為同類工程施工提供借鑒。
關鍵詞:基巖;地熱井;漏失;地層坍塌;氣舉反循環(huán);片麻巖
1項目概況
為開發(fā)新鄉(xiāng)市云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園項目,提升文化園內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)品味,使用綠色能源,促進云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展,受新鄉(xiāng)市德睿實業(yè)有限公司委托施工一口地熱井。該項目取水層位為太古界片麻巖地層,太古界變質(zhì)巖系地層富水性差,找水難度很大,一般被視為“找水禁區(qū)”。物探技術人員反復研究相關資料,結(jié)合物探數(shù)據(jù)解釋結(jié)果,最終確定井位。鉆井施工中,由于地層處于斷裂帶上,巖層破碎,塌孔、掉塊、卡鉆及容易偏斜等問題時有發(fā)生,采用氣舉反循環(huán)施工工藝[1]克服了種種困難,實現(xiàn)了太古界片麻巖地區(qū)地熱勘探的新突破。最終成井深度2551.48m,水量50m3/h,水溫55℃。
2工程地質(zhì)條件
2.1區(qū)域水文地質(zhì)條件
本區(qū)地下水可劃分為兩種不同的基本類型。上部奧陶、寒武系碳酸鹽巖裂隙巖溶水地下水發(fā)育,其水量豐富,分布不均勻,但水溫低,需要隔離;下部太古界地層構(gòu)造裂隙發(fā)育,富水且水溫高。本次地熱取水目的層為太古界片麻巖構(gòu)造裂隙水。
2.1.1太古界(Ar)本區(qū)太古界為登封群,巖性主要為片麻巖、石英砂巖,鉆孔揭露865.00~2551.48m。地層受青羊口斷層影響,地層深部構(gòu)造裂隙發(fā)育。
2.1.2寒武系(∈)
(1)下統(tǒng)(∈1)。自下而上分為辛集組和饅頭組。辛集組(∈1x),鉆孔揭露750~865m,下部巖性為紅色石英砂巖、紫紅色頁巖夾泥灰質(zhì)白云巖,上部為灰色薄、中厚層狀灰質(zhì)白云巖。饅頭組(∈1m),鉆孔揭露630~750m,底部為紫紅色粉砂巖、頁巖,主要為黃色板狀白云質(zhì)泥灰?guī)r夾紫紅色頁巖。
(2)中統(tǒng)(∈2)。分為毛莊組、徐莊組和張夏組。毛莊組(∈2m),鉆孔揭露500~630m,下部為紫紅色頁巖、粉砂巖,上部以深灰色厚層狀灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r為主,夾透鏡狀白云巖層。徐莊組(∈2x),鉆孔揭露400~500m,上部為深灰色薄層狀含竹葉狀灰?guī)r、泥質(zhì)條帶灰?guī)r及巨厚層鮞狀灰?guī)r,巖溶發(fā)育,下部主要為黃綠色頁巖,夾薄層灰?guī)r泥灰?guī)r。張夏組(∈2zh),鉆孔揭露185~400m,主要為灰、深灰色厚、巨厚層鮞狀灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,巖溶發(fā)育。
2.1.3奧陶系下統(tǒng)(O)為厚至巨厚細晶或粗晶白云巖,鉆孔揭露20~185m,巖溶發(fā)育。
2.1.4新近系(N)為棕紅色、淺黃色及雜色砂質(zhì)黏土、泥灰?guī)r及泥質(zhì)砂巖,多未膠結(jié)或半膠結(jié)0~20m。
2.2地質(zhì)構(gòu)造本區(qū)構(gòu)造部位處于新華夏系太行山隆起的東南邊緣和華北凹陷的過渡地帶,南鄰秦嶺緯向復雜構(gòu)造帶。區(qū)內(nèi)構(gòu)造痕跡以斷裂為主,新構(gòu)造運動比較活躍,并多呈繼承性活動。
(1)青羊口斷層(F1)。由青羊口經(jīng)本區(qū)金燈寺—北站延至新鄉(xiāng)一帶,全長大于100km,走向北東25°~40°,傾向南東,為高角度正斷層,垂直斷距大于1000m,該斷層晚近期仍有活動。據(jù)鉆孔資料,上第三系上部泥灰?guī)r被斷開,斷距60~90m,反映到地貌形態(tài)上,此斷裂北西側(cè)為太行山麓的山岳地貌,南東側(cè)為堆積平原地貌。(2)山彪—五陵斷層(F2)。
由山彪、五陵與青羊口大斷層復合,走向北東40°~50°,傾向北西,斷距20~30m,為正斷層,斷至上第三系泥灰?guī)r,從該斷層和青羊口斷裂成“入”字型斜接的關系看,可能是青羊口斷裂的分支斷層。該斷層穿過本井區(qū)域,對本井水文地質(zhì)條件有重要影響。(3)西曲里斷層(F3)。由西曲里沿衛(wèi)河向北東方向延伸,走向北東40°左右,傾向南東,斷距20~40m,向北東方向逐漸消失,為高角度正斷層,切穿地層至上第三系泥灰?guī)r。
2.3施工條件分析
該地區(qū)地層老,結(jié)構(gòu)復雜,易偏斜、漏失,施工程序復雜,要到達含水層,需要通過高裂隙發(fā)育帶奧陶系灰?guī)r漏失層。巖性多變、軟硬不同,鉆頭選型困難;部分泥巖中含有鈣質(zhì)團塊,地層非均質(zhì)、夾層發(fā)育,巖性變化大,在井底形成非均質(zhì)切削;井內(nèi)掉塊導致蹩、跳鉆嚴重,極易造成鉆具脹扣和斷鉆具事故。辛集組砂巖層研磨性較強,太古界片麻巖可鉆性8~9,屬于硬巖,造成鉆頭的磨損速度快,鉆進效率低,極易疲勞損壞,導致鉆井周期和成本比較高。
3鉆井工藝
3.1設備選型
選用TSJ3000型水源鉆機和與之配套的LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機及HS-37型四腳鉆塔。LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機的公稱容積流量10m3/min,額定排氣壓力6MPa,108mm×108mm雙壁主動鉆桿及雙壁氣水龍頭,直徑114mm內(nèi)平雙壁鉆桿300m和89mm(內(nèi)徑70mm)單壁鉆桿。
3.2氣舉反循環(huán)鉆井工藝
先用直徑445mm鉆頭鉆孔,然后下入直徑425mm保護管30m,確保上部孔壁安全穩(wěn)定。在一開鉆進時首先采用正循環(huán)鉆進工藝,使用直徑346mm鉆頭鉆進,在鉆進至231m深奧陶系灰?guī)r地層時,孔內(nèi)漏漿嚴重,采用多種方法堵漏,地層仍漏漿嚴重。測試發(fā)現(xiàn)漏失地層富含地下水,地下水位50m左右。氣舉反循環(huán)鉆進工藝[2]廣泛應用于漏水嚴重的基巖地層中,彌補了大漏失地層無法正常泥漿正循環(huán)鉆進的不足,鉆進效率、成井質(zhì)量都優(yōu)于正循環(huán)工藝。經(jīng)研究,本工程采用氣舉反循環(huán)鉆井工藝。
3.2.1反循環(huán)鉆頭設計
常規(guī)鉆頭分刮刀鉆頭、三牙輪鉆頭及PDC合金鉆頭等,其中三牙輪鉆頭又分為鋼齒鉆頭和鑲齒鉆頭。反循環(huán)鉆頭需要在常規(guī)鉆頭中心切割出一個與鉆桿內(nèi)徑相通的圓孔,可以使井底刻取的巖屑在反循環(huán)作用下,經(jīng)鉆頭中心孔、鉆桿內(nèi)管排至地表[3]。本井施工采用江漢石油設備廠生產(chǎn)的HJ517GK、HJT537G型、HJT547鑲齒牙輪鉆頭。在牙輪鉆頭中心位置開直徑為50mm進水孔,鉆頭牙掌上設置鋼筋裙網(wǎng),減少鉆頭邊部的磨損,增加出渣效果。
3.2.2鉆具配置
依據(jù)地質(zhì)設計給出的地層剖面及巖性描述,本工程采用以下鉆具組合:①直徑346mm鉆頭+直徑203mm鉆鋌5根+直徑178mm鉆鋌6根+直徑159mm鉆鋌6根+直徑89mm鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;②直徑311.1mm鉆頭+直徑203mm鉆鋌+直徑203mm鉆鋌+直徑308mm扶正器+直徑203mm鉆鋌3根+直徑178mm鉆鋌6根+直徑159mm鉆鋌6根+直徑89mm鉆桿+直徑114mm雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;③直徑215.9mm鉆頭+直徑159mm鉆鋌+直徑159mm鉆鋌+直徑214mm扶正器+直徑159mm鉆鋌13根+直徑89mm鉆桿+直徑114mm雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿。
3.2.3施工參數(shù)
本井一開井段(0~325.15m)使用正循環(huán)鉆進工藝,泥漿泵排量23L/s,泵壓2MPa,之后的井段采用氣舉反循環(huán)鉆進。氣舉反循環(huán)鉆進效率主要取決于壓縮空氣的壓力、風量以及混合器沉沒在水中的深度[4],以下為氣舉反循環(huán)主要鉆進參數(shù)。①根據(jù)不同地層情況、巖性、鉆頭尺寸及出渣情況調(diào)整鉆壓,上部灰?guī)r控制在80~120kN,下部片麻巖、砂巖控制在30~80kN,鉆壓不能超過鉆鋌總重量的2∕3,以防孔斜。②采用40~70r/min轉(zhuǎn)速鉆進即可,不能盲目使用高速,以防產(chǎn)生劇烈振動,發(fā)生孔內(nèi)事故。
③根據(jù)孔深、靜水位和“鉆屑能力”等確定風壓,空壓機啟動風壓2.6~3.2MPa,工作壓力1.4~2.3MPa,工作壓力如果低于0.8MPa就不能形成氣舉反循環(huán)鉆進。④風量10m3/min。⑤混合器埋深應采用不低于50%的沉沒比,隨著井深的增加逐漸增大沉沒比,混合器埋深150~227m,最大沉沒比保持在70%以上。⑥雙壁鉆具與井深比為1∶10至1∶2[5]。
3.2.4主要技術措施①在施工時應盡可能采用較大的沉沒比,最小不低于50%;雙壁鉆具的初始長度141m,隨著井深的增加逐漸加大沉沒比,最后保持在70%以上,即混合器埋深180~227m;空壓機風量≥6m3/min[6]。
、诒揪难h(huán)液來自井內(nèi)地層的自流補給,補給量大于15m3/h,滿足氣舉反循環(huán)的沖洗液攜帶巖屑的需要。③雙壁鉆具要密封連接螺紋,不能用穿刺的鉆具,以免形成短路循環(huán),發(fā)生燒鉆、埋鉆等事故。④送氣前鉆頭與井底保持一定距離,防止鉆頭水眼 被井底的巖屑堵塞;待排出的水液清潔后,再將鉆頭緩慢送至井底。⑤當攜帶出的巖屑濃度大時,應控制鉆進速度,切勿突然停止送風;加單根前,觀察出水液情況,待水液中基本不含巖屑后方能停風加單根。⑥注意觀察排出水液量的大小變化及攜砂情況,當水液量變小時,即刻檢查鉆頭、鉆具內(nèi)管是否堵塞,水液中巖屑是否過多,或井內(nèi)是否發(fā)生坍塌情況;當水液中不含巖屑時,應判斷是沉沒比不足,還是井底巖屑顆粒過大,水液攜帶不上來[7]。
3.2.5鉆井液工藝
在深井鉆探施工中,鉆遇的地層非常復雜,而鉆進不同地層所采用的泥漿體系也不盡相同。本著安全與節(jié)約的原則,我們對于不同井段配置了不同體系的泥漿,氣舉反循環(huán)鉆進循環(huán)液為清水[8]。在正循環(huán)鉆進時采用聚合物優(yōu)質(zhì)低固相泥漿液護壁,泥漿密度1.05~1.16g/cm3,黏度25~45s,API濾失量10mL/30min,pH8~9,含砂量小于0.3%,泥餅厚0.5~1.0mm。在鉆進至231m時井內(nèi)泥漿漏失嚴重,判斷為地層裂隙發(fā)育且富含地下水,在堵漏失敗后決定使用氣舉反循環(huán)鉆進工藝,鉆井液使用清水鉆進。本井采用的清水鉆進保護了水層,提高了鉆進效率,有效地保證了成井質(zhì)量。
4成井工藝
4.1鉆井結(jié)構(gòu)
該地熱井成井深度2551.48m,采用三開式成井結(jié)構(gòu)的地熱井[9],按不同井徑下入兩種不同規(guī)格國產(chǎn)無縫石油鋼管及裸孔成井,井身結(jié)構(gòu)見圖2。圖2成井結(jié)構(gòu)圖Fig.2Wellcompletiondiagram一開,井深0~325.15m,下入直徑425mm保護管30m,采用直徑346mm牙輪鉆頭鉆進,下入直徑273.1mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為泵室段套管,鋼級J55,壁厚8.89mm,下深315.15m,泵室段套管高出地面1.2m。
二開,井深325.15~1066.50m,采用直徑311.1mm牙輪鉆頭鉆進;下入直徑244.5mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為生產(chǎn)套管,鋼級J55,壁厚8.94mm,長度746.15m,下入至315.15~1066.50m井段;在直徑273.1mm、244.5mm套管與井壁之間環(huán)狀間隙內(nèi),采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥全段封固。三開,井深1066.50~2551.48m,采用直徑215.9mm牙輪鉆頭鉆進,此井段為太古系片麻巖地層,井壁穩(wěn)定,為采水目的層,決定采用裸孔成井。
4.2固井工藝
本井采用反循環(huán)鉆井工藝鉆進,先鉆進至設計孔深,測井后根據(jù)測井結(jié)果選擇止水位置,然后擴孔下入石油套管。采用架橋法固井[10],下管前在鉆孔直徑由311.1mm變至215.9mm處下入加工制作的木塞,木塞吸水膨脹卡在變徑處,然后投入黏土球0.2m3,黏土球與木塞起到封隔器作用,預防固井時水泥下沉進入下部地層。管串結(jié)構(gòu)要求自下而上為:引鞋+水泥塞逆止閥+直徑244.5mm套管+變徑接頭+直徑273.1mm套管串。固井水泥返至地面,水泥漿密度1.80g/cm3,用量60m3,標號為硅酸鹽水泥P.O42.5。
4.3洗井
本地熱井鉆進時采用清水作為沖洗液,避免了泥皮和巖屑堵塞出水裂隙通道的現(xiàn)象。施工完畢后即可下泵抽水,在水泥凝結(jié)固井結(jié)束后,在降壓試驗開展前,對鉆井開展洗井工作,洗井主要采用大泵量大降深抽水洗井抽水設備型號為200QJ50/180,抽水至鉆井內(nèi)流出清水為止。
煤礦工程評職知識: 鉆井論文投稿哪些核心期刊
5施工中遇到的困難
當鉆進至奧陶系石灰?guī)r地層時,出現(xiàn)了地層大漏失情況,改用氣舉反循環(huán)技術工藝。開始鉆進時,出現(xiàn)了鉆桿內(nèi)巖屑堵塞情況。堵塞的原因是346mm鉆頭鉆進孔徑較大,灰?guī)r白云巖鉆進速度快,巖屑在單位時間內(nèi)急劇增多,循環(huán)液中巖屑濃度增大,巖屑顆粒質(zhì)地差異大,在巖屑上升過程中出現(xiàn)了大量聚集現(xiàn)象,導致鉆桿管徑內(nèi)局部堵塞。
解決方法:①減小鉆壓,將鉆壓控制在20~50kN;②換用牙輪鉆頭中牙齒密、空隙小的鉆頭,減小巖屑顆粒的直徑,同時在鉆頭上部開一個進水口,保持上返水量不變,降低循環(huán)液中巖屑密度;③將鉆頭下部進水孔孔徑由50mm縮小為40mm,從而減小巖屑的進入量;④同時加大混合器的沉沒比,以提高上返水的攜砂能力。
作者:靳廷朝
轉(zhuǎn)載請注明來自發(fā)表學術論文網(wǎng):http:///jzlw/28002.html