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乙烯裝置堿洗塔穩(wěn)定運(yùn)行及黃油的抑制

所屬分類(lèi):文史論文 閱讀次 時(shí)間:2020-03-13 09:04

本文摘要:摘要:研究了以輕柴油為原料乙烯裝置堿洗塔的穩(wěn)定運(yùn)行和黃油的抑制,在堿洗條件下,雖能有效地脫除酸性氣體,但同時(shí)伴有副反應(yīng)的發(fā)生。烯烴物料之間各類(lèi)聚合反應(yīng),產(chǎn)生黃油。因堿洗塔系統(tǒng)產(chǎn)生的黃油量較多,故通過(guò)采取工藝優(yōu)化和抑制聚合反應(yīng)兩方面措施,并加

  摘要:研究了以輕柴油為原料乙烯裝置堿洗塔的穩(wěn)定運(yùn)行和黃油的抑制,在堿洗條件下,雖能有效地脫除酸性氣體,但同時(shí)伴有副反應(yīng)的發(fā)生。烯烴物料之間各類(lèi)聚合反應(yīng),產(chǎn)生“黃油”。因堿洗塔系統(tǒng)產(chǎn)生的“黃油”量較多,故通過(guò)采取工藝優(yōu)化和抑制聚合反應(yīng)兩方面措施,并加入黃油抑制劑徹底保證裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

  關(guān)鍵詞:堿洗塔黃油黃油抑制劑

河南化工

  中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司(以處簡(jiǎn)稱(chēng)吉林石化)150kt/a乙烯裝置是1982年投產(chǎn)的老裝置,設(shè)計(jì)原料主要為輕柴油。乙烯裝置裂解氣中的酸性氣體主要是指CO2、H2S,其含量(摩爾分?jǐn)?shù))一般為0.2%~0.4%[1],乙烯裝置通常要求將裂解氣中的酸性氣體脫除至1mL/m3以下,經(jīng)常采用的是堿洗法脫除裂解氣中的酸性氣。堿洗法是用氫氧化鈉溶液洗滌裂解氣,在洗滌過(guò)程中氫氧化鈉與裂解氣中的酸性氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成的碳酸鹽和硫化物溶于廢堿液中,從而將酸性氣體從裂解氣中脫除。廢堿液是堿洗過(guò)程中產(chǎn)生的主要污染物,其處理效果好壞對(duì)下游污水處理有著直接的影響。因此,確保堿洗系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)整個(gè)乙烯裝置的平穩(wěn)、安全、環(huán)保、節(jié)能等均有重要意義[2]。

  1堿洗系統(tǒng)目前存在的問(wèn)題

  在堿洗的條件下,除能有效地脫除酸性氣體,保證生產(chǎn)正常進(jìn)行外,同樣也有副反應(yīng)的發(fā)生。雙烯烴物料之間的聚合等各類(lèi)聚合反應(yīng),產(chǎn)生“黃油”。目前堿洗塔系統(tǒng)產(chǎn)生的“黃油”量較多,造成物料的損失并給生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)取樣,乙烯裝置堿樣樣品中95%為紅色聚合物,俗稱(chēng)“紅油”或“黃油”,是一種含有羰基的多聚物,其余5%為黃橙色廢堿液,主要含有Na2S、Na2S2O3、Na2S2O4、Na2CO3、NaOH等,同時(shí)還含有少量無(wú)機(jī)雜質(zhì)。

  2聚合物產(chǎn)生的原因分析

  技術(shù)人員研究了“黃油”產(chǎn)生的機(jī)理,在堿洗塔中,“黃油”主要是堿洗過(guò)程中由裂解氣中的乙醛在NaOH存在的條件下,發(fā)生縮聚反應(yīng)而形成的聚合物。首先,NaOH從乙醛分子中奪得一個(gè)H+,從而使乙醛分子產(chǎn)生一個(gè)陰離子。該乙醛陰離子積極地尋找其它分子的羰基,并通過(guò)碳-碳鍵(C—C)結(jié)合在一起,而該分子仍然具有一個(gè)活性的羰基,會(huì)同另外的具有H+的乙醛分子結(jié)合,如此一直反應(yīng)而形成聚合體的大分子。而在乙醛和NaOH的環(huán)境中,只要這種大分子擁有活性羰基,其就會(huì)一直增長(zhǎng)。

  同時(shí)在該環(huán)境下,醇醛縮聚體發(fā)生脫水反應(yīng)而形成碳的不飽和鍵。由于這種聚合物會(huì)吸收一定范圍內(nèi)的波長(zhǎng),所以通常會(huì)顯現(xiàn)黃顏色,人們將其稱(chēng)作“黃油”。根據(jù)聚合物分子量的不同和脫水的程度,它有時(shí)也會(huì)顯現(xiàn)綠色。有一種說(shuō)法是“自由基聚合反應(yīng)”是導(dǎo)致堿洗塔聚合物產(chǎn)生的主要原因,但研究表明:在堿洗塔的操作條件下,自由基聚合的影響十分微弱。

  3危害

  3.1結(jié)垢

  “紅油”會(huì)附著在塔內(nèi)件上,并不斷縮合從而導(dǎo)致結(jié)垢。這種垢物在液體存在的情況下,顯現(xiàn)出粘稠的特性,質(zhì)地柔軟,能夠隨著氣流、液體在塔板上流動(dòng),積聚在塔內(nèi)件的低洼處。一旦液體不存在,這種物質(zhì)就會(huì)變得堅(jiān)硬,并不會(huì)再次變軟,故該種物質(zhì)即使在檢修期間進(jìn)行清理,也是非常困難的。正常生產(chǎn)時(shí),它將影響堿洗塔效率和限制裝置負(fù)荷,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致裝置停車(chē)。

  3.2發(fā)泡

  在操作過(guò)程中,由于“紅油”的存在,會(huì)在塔盤(pán)上發(fā)泡。此物質(zhì)可完全溶入堿液,和堿液混成一體,在塔的循環(huán)泵進(jìn)出口形成很大的障礙,影響泵的流量、壓力,使塔內(nèi)的循環(huán)非常不穩(wěn)定。這將降低堿利用率,增加堿耗量,并導(dǎo)致霧沫夾帶,增加了產(chǎn)品不合格的危險(xiǎn)。

  3.3乳化“紅油”會(huì)在塔內(nèi)以“水包油”型和“油包水”型存在,導(dǎo)致廢堿液油水分離差,增加廢堿處理系統(tǒng)的處理難度和費(fèi)用,并可能帶來(lái)安全環(huán)保方面的不穩(wěn)定因素。

  3.4副產(chǎn)品增加堿洗塔內(nèi)“紅油”生成后,將會(huì)以成倍的速率發(fā)生連鎖反應(yīng),導(dǎo)致大量“紅油”或“黃油”的生成,使之無(wú)法回收利用,只能作為廢油處理。增加處理量的同時(shí),也會(huì)從整體上降低裝置的產(chǎn)品收率和經(jīng)濟(jì)效益。

  4減少黃油生成措施分析

  4.1工藝優(yōu)化方面

  堿洗塔聚合物的生成量,與工藝控制、原料含硫量、雜質(zhì)、氧含量也有一定的關(guān)系。

  4.1.1操作溫度

  對(duì)廢油進(jìn)行蒸餾試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),其初餾點(diǎn)為67℃左右,含有15%左右較輕組分。因此,將裂解氣壓縮機(jī)三段出口溫度控制在38~40℃,以減少進(jìn)入堿洗塔的重組分。同時(shí),提高堿洗效果,將堿洗塔進(jìn)料溫度提高到43.5℃,采取上述措施后,廢油產(chǎn)生量下降約30%。

  4.1.2堿液濃度

  中段堿液濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))正?刂圃7%~10%,堿濃度過(guò)高,能加速聚合反應(yīng)ꎻ濃度過(guò)低容易造成堿洗不合格,影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。實(shí)際操作中,一般控制堿濃度不低于7%,以確保生產(chǎn)穩(wěn)定。

  4.1.3原料含硫量

  目前原料輕柴油中的硫含量超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo)200mg/kg,實(shí)際可達(dá)到900mg/kg,這是造成廢油量增加的一個(gè)主要因素。

  4.2抑制聚合反應(yīng)

  根據(jù)調(diào)查,世界范圍內(nèi)的255套乙烯裝置中,有84套乙烯裝置的堿洗系統(tǒng)有黃油出現(xiàn)并采取了處理措施,其中有49套乙烯裝置加入了黃油抑制劑,并取得了較好的效果。20世紀(jì)90年代中葉,性能更加優(yōu)良的產(chǎn)品被研制出來(lái),它會(huì)捕捉乙醛的羥基,生成不帶氧基的小分子有機(jī)物,使有機(jī)物不再與NaOH和乙醛發(fā)生反應(yīng),而進(jìn)入到廢堿系統(tǒng)。反應(yīng)機(jī)理見(jiàn)式(1)。同時(shí),新型黃油抑制劑還能快速捕捉可能存在系統(tǒng)中的微量氧,能夠?qū)σ研纬傻?ldquo;黃油”進(jìn)行有效的分散,避免其沉積在塔盤(pán)等設(shè)備上,并能在廢堿液油水分離時(shí)避免乳化發(fā)生。

  5采取工藝措施減少黃油生成效果

  2018年吉化150kt/a乙烯裝置采取以下工藝措施減少黃油生成:1)嚴(yán)格控制壓縮機(jī)三段出口溫度為38~40℃,保證重組分在段間冷凝,減少重組分進(jìn)入堿洗塔。2)將堿洗塔進(jìn)料溫度提高到43℃左右。提高溫度后,廢油產(chǎn)生量逐漸下降。通過(guò)對(duì)近年來(lái)乙烯重組分產(chǎn)生情況對(duì)比分析,乙烯重組分產(chǎn)生量受裝置停車(chē)及生產(chǎn)負(fù)荷影響較大,2008年裝置停車(chē)檢修,在低負(fù)荷平均48t/h運(yùn)行情況下,廢油產(chǎn)生量較大ꎻ2009年裝置4月份恢復(fù)開(kāi)車(chē),由于運(yùn)行時(shí)間為9個(gè)月,且裝置平均48t/h負(fù)荷運(yùn)行,產(chǎn)生廢油量較少,平均每月58t。2016年恢復(fù)開(kāi)車(chē)后,由于廢油產(chǎn)生量控制較差,2017年廢油產(chǎn)生量為1019t,為近年來(lái)最高ꎻ為控制廢油產(chǎn)生量,2018年車(chē)間采取相應(yīng)措施控制廢油產(chǎn)生量,效果明顯,在裝置停車(chē)檢修情況下比2017同期減少229t,廢油產(chǎn)生量減少20%。

  6結(jié)語(yǔ)

  控制堿洗塔黃油是乙烯裝置生產(chǎn)中的關(guān)鍵一環(huán),是保證裝置生產(chǎn)正常進(jìn)行、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要課題。根據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)際情況,還將繼續(xù)進(jìn)行工藝優(yōu)化方法,尋找最佳工藝條件,保證影響廢油產(chǎn)生的各相關(guān)因素控制在最佳值,最大限度地減少?gòu)U油的生成。在堿洗塔中加入“黃油抑制劑”,是阻止聚合反應(yīng)、減少?gòu)U油生成量的有效途徑之一。

  參考文獻(xiàn):

  [1]曾淼洋,邵杰鋒,朱俊樺,等.原料輕質(zhì)化對(duì)裂解氣壓縮機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行的影響[J].乙烯工業(yè),2018,30(4):30-34.

  [2]王承剛,郝東波.乙烯堿洗塔黃油生成原因及控制方法[J].河南化工,2003(9):28-29.

  化工師職稱(chēng)論文投稿刊物:《河南化工》(月刊)是由河南省化工研究所主辦、河南化工信息中心編輯出版的化工科技期刊,發(fā)行量大,影響面廣。辦刊宗旨:緊密?chē)@化學(xué)工業(yè)的發(fā)展實(shí)際,堅(jiān)持"大化工"觀念,全方位、多層面地為化工生產(chǎn)和科技進(jìn)步服務(wù)。

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