本文摘要:摘要:研究了以輕柴油為原料乙烯裝置堿洗塔的穩(wěn)定運行和黃油的抑制,在堿洗條件下,雖能有效地脫除酸性氣體,但同時伴有副反應的發(fā)生。烯烴物料之間各類聚合反應,產生黃油。因堿洗塔系統(tǒng)產生的黃油量較多,故通過采取工藝優(yōu)化和抑制聚合反應兩方面措施,并加
摘要:研究了以輕柴油為原料乙烯裝置堿洗塔的穩(wěn)定運行和黃油的抑制,在堿洗條件下,雖能有效地脫除酸性氣體,但同時伴有副反應的發(fā)生。烯烴物料之間各類聚合反應,產生“黃油”。因堿洗塔系統(tǒng)產生的“黃油”量較多,故通過采取工藝優(yōu)化和抑制聚合反應兩方面措施,并加入黃油抑制劑徹底保證裝置穩(wěn)定運行。
關鍵詞:堿洗塔黃油黃油抑制劑
中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司(以處簡稱吉林石化)150kt/a乙烯裝置是1982年投產的老裝置,設計原料主要為輕柴油。乙烯裝置裂解氣中的酸性氣體主要是指CO2、H2S,其含量(摩爾分數(shù))一般為0.2%~0.4%[1],乙烯裝置通常要求將裂解氣中的酸性氣體脫除至1mL/m3以下,經常采用的是堿洗法脫除裂解氣中的酸性氣。堿洗法是用氫氧化鈉溶液洗滌裂解氣,在洗滌過程中氫氧化鈉與裂解氣中的酸性氣體發(fā)生化學反應,生成的碳酸鹽和硫化物溶于廢堿液中,從而將酸性氣體從裂解氣中脫除。廢堿液是堿洗過程中產生的主要污染物,其處理效果好壞對下游污水處理有著直接的影響。因此,確保堿洗系統(tǒng)平穩(wěn)運行,對整個乙烯裝置的平穩(wěn)、安全、環(huán)保、節(jié)能等均有重要意義[2]。
1堿洗系統(tǒng)目前存在的問題
在堿洗的條件下,除能有效地脫除酸性氣體,保證生產正常進行外,同樣也有副反應的發(fā)生。雙烯烴物料之間的聚合等各類聚合反應,產生“黃油”。目前堿洗塔系統(tǒng)產生的“黃油”量較多,造成物料的損失并給生產帶來不利影響。通過現(xiàn)場取樣,乙烯裝置堿樣樣品中95%為紅色聚合物,俗稱“紅油”或“黃油”,是一種含有羰基的多聚物,其余5%為黃橙色廢堿液,主要含有Na2S、Na2S2O3、Na2S2O4、Na2CO3、NaOH等,同時還含有少量無機雜質。
2聚合物產生的原因分析
技術人員研究了“黃油”產生的機理,在堿洗塔中,“黃油”主要是堿洗過程中由裂解氣中的乙醛在NaOH存在的條件下,發(fā)生縮聚反應而形成的聚合物。首先,NaOH從乙醛分子中奪得一個H+,從而使乙醛分子產生一個陰離子。該乙醛陰離子積極地尋找其它分子的羰基,并通過碳-碳鍵(C—C)結合在一起,而該分子仍然具有一個活性的羰基,會同另外的具有H+的乙醛分子結合,如此一直反應而形成聚合體的大分子。而在乙醛和NaOH的環(huán)境中,只要這種大分子擁有活性羰基,其就會一直增長。
同時在該環(huán)境下,醇醛縮聚體發(fā)生脫水反應而形成碳的不飽和鍵。由于這種聚合物會吸收一定范圍內的波長,所以通常會顯現(xiàn)黃顏色,人們將其稱作“黃油”。根據聚合物分子量的不同和脫水的程度,它有時也會顯現(xiàn)綠色。有一種說法是“自由基聚合反應”是導致堿洗塔聚合物產生的主要原因,但研究表明:在堿洗塔的操作條件下,自由基聚合的影響十分微弱。
3危害
3.1結垢
“紅油”會附著在塔內件上,并不斷縮合從而導致結垢。這種垢物在液體存在的情況下,顯現(xiàn)出粘稠的特性,質地柔軟,能夠隨著氣流、液體在塔板上流動,積聚在塔內件的低洼處。一旦液體不存在,這種物質就會變得堅硬,并不會再次變軟,故該種物質即使在檢修期間進行清理,也是非常困難的。正常生產時,它將影響堿洗塔效率和限制裝置負荷,嚴重時導致裝置停車。
3.2發(fā)泡
在操作過程中,由于“紅油”的存在,會在塔盤上發(fā)泡。此物質可完全溶入堿液,和堿液混成一體,在塔的循環(huán)泵進出口形成很大的障礙,影響泵的流量、壓力,使塔內的循環(huán)非常不穩(wěn)定。這將降低堿利用率,增加堿耗量,并導致霧沫夾帶,增加了產品不合格的危險。
3.3乳化“紅油”會在塔內以“水包油”型和“油包水”型存在,導致廢堿液油水分離差,增加廢堿處理系統(tǒng)的處理難度和費用,并可能帶來安全環(huán)保方面的不穩(wěn)定因素。
3.4副產品增加堿洗塔內“紅油”生成后,將會以成倍的速率發(fā)生連鎖反應,導致大量“紅油”或“黃油”的生成,使之無法回收利用,只能作為廢油處理。增加處理量的同時,也會從整體上降低裝置的產品收率和經濟效益。
4減少黃油生成措施分析
4.1工藝優(yōu)化方面
堿洗塔聚合物的生成量,與工藝控制、原料含硫量、雜質、氧含量也有一定的關系。
4.1.1操作溫度
對廢油進行蒸餾試驗時發(fā)現(xiàn),其初餾點為67℃左右,含有15%左右較輕組分。因此,將裂解氣壓縮機三段出口溫度控制在38~40℃,以減少進入堿洗塔的重組分。同時,提高堿洗效果,將堿洗塔進料溫度提高到43.5℃,采取上述措施后,廢油產生量下降約30%。
4.1.2堿液濃度
中段堿液濃度(質量分數(shù))正?刂圃7%~10%,堿濃度過高,能加速聚合反應ꎻ濃度過低容易造成堿洗不合格,影響生產正常進行。實際操作中,一般控制堿濃度不低于7%,以確保生產穩(wěn)定。
4.1.3原料含硫量
目前原料輕柴油中的硫含量超過設計指標200mg/kg,實際可達到900mg/kg,這是造成廢油量增加的一個主要因素。
4.2抑制聚合反應
根據調查,世界范圍內的255套乙烯裝置中,有84套乙烯裝置的堿洗系統(tǒng)有黃油出現(xiàn)并采取了處理措施,其中有49套乙烯裝置加入了黃油抑制劑,并取得了較好的效果。20世紀90年代中葉,性能更加優(yōu)良的產品被研制出來,它會捕捉乙醛的羥基,生成不帶氧基的小分子有機物,使有機物不再與NaOH和乙醛發(fā)生反應,而進入到廢堿系統(tǒng)。反應機理見式(1)。同時,新型黃油抑制劑還能快速捕捉可能存在系統(tǒng)中的微量氧,能夠對已形成的“黃油”進行有效的分散,避免其沉積在塔盤等設備上,并能在廢堿液油水分離時避免乳化發(fā)生。
5采取工藝措施減少黃油生成效果
2018年吉化150kt/a乙烯裝置采取以下工藝措施減少黃油生成:1)嚴格控制壓縮機三段出口溫度為38~40℃,保證重組分在段間冷凝,減少重組分進入堿洗塔。2)將堿洗塔進料溫度提高到43℃左右。提高溫度后,廢油產生量逐漸下降。通過對近年來乙烯重組分產生情況對比分析,乙烯重組分產生量受裝置停車及生產負荷影響較大,2008年裝置停車檢修,在低負荷平均48t/h運行情況下,廢油產生量較大ꎻ2009年裝置4月份恢復開車,由于運行時間為9個月,且裝置平均48t/h負荷運行,產生廢油量較少,平均每月58t。2016年恢復開車后,由于廢油產生量控制較差,2017年廢油產生量為1019t,為近年來最高ꎻ為控制廢油產生量,2018年車間采取相應措施控制廢油產生量,效果明顯,在裝置停車檢修情況下比2017同期減少229t,廢油產生量減少20%。
6結語
控制堿洗塔黃油是乙烯裝置生產中的關鍵一環(huán),是保證裝置生產正常進行、增加企業(yè)經濟效益的重要課題。根據系統(tǒng)優(yōu)化實際情況,還將繼續(xù)進行工藝優(yōu)化方法,尋找最佳工藝條件,保證影響廢油產生的各相關因素控制在最佳值,最大限度地減少廢油的生成。在堿洗塔中加入“黃油抑制劑”,是阻止聚合反應、減少廢油生成量的有效途徑之一。
參考文獻:
[1]曾淼洋,邵杰鋒,朱俊樺,等.原料輕質化對裂解氣壓縮機長周期運行的影響[J].乙烯工業(yè),2018,30(4):30-34.
[2]王承剛,郝東波.乙烯堿洗塔黃油生成原因及控制方法[J].河南化工,2003(9):28-29.
化工師職稱論文投稿刊物:《河南化工》(月刊)是由河南省化工研究所主辦、河南化工信息中心編輯出版的化工科技期刊,發(fā)行量大,影響面廣。辦刊宗旨:緊密圍繞化學工業(yè)的發(fā)展實際,堅持"大化工"觀念,全方位、多層面地為化工生產和科技進步服務。
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