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甲醇裝置污水排放總磷濃度超標原因及調(diào)控措施

所屬分類:電子論文 閱讀次 時間:2020-03-07 04:28

本文摘要:摘要:結(jié)合陜西某公司600kt/a甲醇裝置的運行實際,分析了污水總排放口總磷濃度超標的主要原因,如氣化灰水處理工序、循環(huán)水站、脫鹽水站、中水回用站等均使用了含磷分散劑和含磷阻垢劑,并提出相應的調(diào)控措施或更換無磷藥劑等。 關(guān)鍵詞:甲醇生產(chǎn);水處理;總

  摘要:結(jié)合陜西某公司600kt/a甲醇裝置的運行實際,分析了污水總排放口總磷濃度超標的主要原因,如氣化灰水處理工序、循環(huán)水站、脫鹽水站、中水回用站等均使用了含磷分散劑和含磷阻垢劑,并提出相應的調(diào)控措施或更換無磷藥劑等。

  關(guān)鍵詞:甲醇生產(chǎn);水處理;總磷超標;含磷藥劑;調(diào)控措施

污水處理

  污水處理人員評職知識:廣東省污水處理廠評職稱需要哪些條件

  水工工程專業(yè)高級工程師須系統(tǒng)掌握本專業(yè)基礎(chǔ)理論和專業(yè)技術(shù)知識,熟練掌握本專業(yè)有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標準、法規(guī),熟悉相關(guān)專業(yè)知識,及時了解本專業(yè)國內(nèi)外最新技術(shù)狀況和發(fā)展趨勢,能將新技術(shù)成果應用于工作實踐;有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗,能獨立解決本專業(yè)復雜疑難技術(shù)問題,業(yè)績顯著,取得較大價值的科技成果,或在技術(shù)創(chuàng)新或引進、消化、吸收新技術(shù)中取得良好效果;公開發(fā)表、出版有較高水平的論文、著作。

  1概述

  陜西潤中清潔能源有限公司(原陜西煤化能源有限公司)甲醇裝置設計能力為600kt/a,配套建設的污水處理站設計能力為330m3/h,2014年底甲醇裝置建成投產(chǎn),2015年初污水排放達標,2016年達產(chǎn)達效,產(chǎn)能達到633kt,2017年甲醇裝置通過環(huán)保設施竣工驗收。依據(jù)DB61/224-2011《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》,我公司執(zhí)行第二類污染物最高允許排放濃度的一級標準,即氨氮濃度ρ(NH3-N)≤12mg/L,化學需氧量COD≤50mg/L,由廢水在線檢測設施實施全天候檢測,并上傳國家環(huán)保平臺進行監(jiān)控。

  DB61/224-2011標準中,也對諸如總氮(N)、磷酸鹽(以P計)、硫化物(以S計)等的排放濃度提出限值要求,但尚未實施在線檢測和監(jiān)控,只是由企業(yè)自行檢測或委托有資質(zhì)的第三方進行檢測。由于DB61/224-2011標準中“磷酸鹽”的檢測方法就是采用GB/T11893-1989《水質(zhì)總磷的測定鉬酸銨分光光度法》,和我公司檢測“總磷”含量所用的檢測方法一樣,測定結(jié)果也一致。筆者認為檢測的甲醇裝置所排放污水中的“磷酸鹽”濃度用“總磷”濃度更準確,故為了表述統(tǒng)一,我公司所涉及到總排放口污水、氣化灰水、循環(huán)水、脫鹽水等的水質(zhì)檢測報告中,關(guān)于“磷酸鹽”的表述均使用“總磷”替代。

  2總磷濃度超標的原因分析

  2017年11月28日檢測發(fā)現(xiàn),我公司甲醇裝置所排放污水中的總磷濃度ρ(P)達到0.78mg/L,而DB61/224-2011標準中磷酸鹽的最高允許排放濃度ρ(P)為0.50mg/L,超標0.28mg/L。

  2.1氣化灰水中總磷濃度控制情況

  在甲醇生產(chǎn)過程中為了防止氣化灰水中Ca2+、Mg2+形成碳酸鹽析出并產(chǎn)生大量結(jié)垢,而堵塞設備和管道,故在灰水處理工序向回用灰水中添加分散劑,以減輕或杜絕灰水結(jié)垢現(xiàn)象,保證灰水系統(tǒng)長周期、平穩(wěn)運行,這也是氣化裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的基礎(chǔ)。氣化灰水分散劑中的主要成分為磷酸鹽,其灰水質(zhì)量指標之一就是總磷濃度,2017年1~12月氣化灰水中總磷濃度檢測情況,下半年氣化灰水中的總磷濃度較上半年的要高,尤其是5月份之后,總磷濃度大幅提高,是前4個月平均值的2~4倍。

  2017年11月下旬,檢測到氣化灰水中的總磷濃度波動較大,總磷濃度24日達到最高13.5mg/L,26日最低僅為3.2mg/L,最高值是最低值的4倍多。氣化灰水先送至污水站處理,再進入中水回用站處理,直到排放出廠需要4~6d,這也是氣化灰水在污水站和中水回用站的停留時間,故11月24日氣化灰水中總磷濃度達到13.5mg/L是造成11月28日總排口污水中總磷濃度超標的主要原因。

  氣化灰水中總磷濃度之所以會達到如此之高,主要是因為∶①生產(chǎn)操作重視不夠,未嚴格執(zhí)行定點定量添加分散劑的規(guī)定;②也不排除為了防范灰水系統(tǒng)結(jié)垢堵塞,有意大量添加分散劑,從而導致氣化灰水中總磷濃度居高不下。由此可見,氣化灰水中總磷濃度的高低,不但影響污水處理站、中水回用站污水(廢水)中總磷含量,而且直接決定總排口污水中總磷濃度是否超標,故應引起高度重視,將氣化灰水中總磷濃度作為全廠重點監(jiān)控的環(huán)保指標之一。

  2.2循環(huán)水中總磷濃度控制情況

  通常,在循環(huán)水中按要求添加一定量的阻垢劑,以防止以循環(huán)水為冷卻介質(zhì)的換熱器出現(xiàn)結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象,從而影響傳質(zhì)速率和換熱效率。衡量阻垢劑添加量的標準是循環(huán)水中總磷濃度,其指標控制范圍為4.0~6.0mg/L。2017年1~12月循環(huán)水中總磷濃度基本控制在指標范圍之內(nèi),僅5月份達到指標上限6.0mg/L,是全年循環(huán)水中總磷濃度控制最高的一個月。從表2中2017年11月下旬的檢測數(shù)據(jù)來看,循環(huán)水中的總磷濃度控制得基本良好,和全年的平均值5.10mg/L比較相近,較當月的平均值4.95mg/L稍高一點。循環(huán)水中總磷濃度是影響總排放口總磷濃度的第二大因素,一旦添加阻垢劑過量,循環(huán)水中的總磷濃度嚴重超標,也會導致總排放口污水中總磷濃度不達標。

  2.3脫鹽水站中和水中總磷濃度控制情況

  在脫鹽水站制備脫鹽水的過程中,通常必須定時定量添加阻垢劑,以防止反滲透裝置結(jié)垢堵塞。這樣,脫鹽水站的濃水中就含有一定量的磷酸鹽,檢測其中的總磷濃度一般在1.0~2.0mg/L。原設計,脫鹽水站的這些濃水先進入中和水池,經(jīng)酸堿中和后pH值為6~9時,再送入中水回用站進行處理后回用。后來,將此濃水引入2臺280t/h燃煤鍋爐的撈渣池,作為撈渣水補充水使用,最終送入污水站進行處理。因此,這也是影響總排口污水中總磷濃度的一個主要因素。

  2.4中水回用站濃水中總磷濃度控制情況

  中水回用站有反滲透裝置,在此裝置內(nèi)也同樣添加阻垢劑,以防止反滲透膜結(jié)垢堵塞。中水回用站來水包括污水站處理水、循環(huán)水置換水、脫鹽水中和水等,這些水中均含有濃度不等的磷酸鹽,再加上反滲透裝置又添加阻垢劑,處理后濃水中總磷濃度時常達到3.0mg/L。若這些處理后的濃水直接排放,則可能造成總排放口總磷濃度超標。

  2.5污水站處理水中總磷濃度控制情況

  我公司污水站采用QWSTN活性污泥法,處理甲醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)污水。按理應添加磷酸鹽,以補充微生物所需的第3大養(yǎng)分P,最終滿足活性污泥的養(yǎng)分平衡即:m(C)∶m(N)∶m(P)=100∶50∶1。因氣化灰水和循環(huán)水中總磷濃度較高,故污水站一直未添加磷酸鹽,但好氧池內(nèi)污水中總磷濃度在0.33~1.31mg/L。從表2中2017年11月下旬的檢測數(shù)據(jù)可見,污水站處理水中總磷濃度平均達到1.15mg/L,均高于表1中全年的平均值0.71mg/L和當月的平均值0.78mg/L,這是總排放口污水中總磷濃度超標的間接原因。

  當然,這也是氣化灰水中總磷濃度高引起的,因為氣化灰水就是進入污水站進行脫磷除氮降碳的。換個角度而言,氣化工序、循環(huán)水站、中水回用站、脫鹽水站等煤化工裝置都是用磷和產(chǎn)磷之處,只有污水處理站需用磷而不產(chǎn)磷,以消耗全廠污水中所產(chǎn)生的總磷。盡管最終沒有全部消耗完,但為減少全系統(tǒng)污水中總磷排量做出了貢獻。也就是說,只要其他裝置嚴格控制污水中的總磷濃度,經(jīng)過污水站的活性污泥處理后,總排放口的污水中總磷濃度會實現(xiàn)達標排放的。

  3調(diào)控措施

  3.1氣化灰水中分散劑用量的控制措施

  1.摸索和確定氣化灰水中總磷濃度適宜的控制指標,既不能引起總排口污水中總磷濃度超標,又不能造成氣化灰水系統(tǒng)頻繁結(jié)垢堵塞,而影響氣化裝置的長周期運行。

  2.結(jié)合2017年全年氣化灰水中總磷濃度的控制情況,確定氣化灰水中總磷濃度的控制指標為5.0~6.0mg/L,并嚴格控制、管理和考核,總排口總磷濃度就不會超標。

  3.根據(jù)所確定的氣化灰水中總磷濃度指標,反算出所需添加的分散劑用量,并按照規(guī)定時間、規(guī)定頻次和規(guī)定用量,在氣化灰水中添加分散劑,以確保指標合格。

  4.結(jié)合氣化裝置的運行情況,逐步降低氣化灰水中總磷濃度的控制指標,在不影響灰水系統(tǒng)結(jié)垢的前提下,降得越低越好。

  5.在依然使用含磷分散劑時,應加強藥量控制,盡最大努力控制其總磷濃度在最低水平,但絕不能因此造成系統(tǒng)結(jié)垢堵塞而停車清理。

  3.2有磷藥劑改為無磷藥劑的措施

  1.循環(huán)水站所使用的阻垢劑量大,循環(huán)水置換量和排放量也大,必須選用新型無磷阻垢劑予以替代,這是降低循環(huán)水和外排污水中總磷濃度最重要、最有效的手段,必須高度重視。2.盡管脫鹽水站和中水回用站反滲透裝置所使用的阻垢劑量并不大,但也要用無磷藥劑代替,以確保污水達標排放。3.無磷阻垢劑的使用較為廣泛,在其他煤化工企業(yè)使用效果良好,只是單價稍高一些,但必須予以更換,即使增加運行成本也不能造成污水中總磷濃度超標,這是原則問題,不容忽視。

  4.我公司已于2018年10~12月將循環(huán)水站、脫鹽水站和中水回用站的含磷阻垢劑先后更換為無磷阻垢劑,這是污水中總磷濃度實現(xiàn)達標排放的主要措施,收效極為顯著。5.只有在煤化工裝置全面采取藥劑替代和節(jié)磷減磷措施,才能保證總排放口污水中總磷濃度ρ(P)≤0.5mg/L,才能實現(xiàn)常態(tài)化達標排放。

  3.3污水處理站污水中總磷濃度的控制措施

  在利用活性污泥處理污水的過程中,適當?shù)目偭诐舛扔欣跒槲⑸锾峁B(yǎng)分P,否則還必須在污水站添加磷酸鹽,故應運行好污水處理站,保持污泥活性良好,增大總磷消耗量,為實現(xiàn)達標排放創(chuàng)造條件。

  4效果評價

  2018年元月起,我公司在用磷產(chǎn)磷第二大戶循環(huán)水裝置進行嘗試,將循環(huán)水中添加的含磷阻垢劑全部更換為無磷阻垢劑,以降低總排口污水中總磷濃度,收到了良好的效果。在氣化工序、循環(huán)水站、中水回用站、脫鹽水站等煤化工裝置運行過程中,也采取了一系列節(jié)磷控磷措施,尤其是控制氣化灰水中含磷分散劑的添加量,從而保證了總排放口污水中總磷濃度達標。

  5結(jié)束語

  加強生產(chǎn)運行管理,嚴格控制各類工藝指標,無論是廠控指標,還是車間控制指標,甚至是班組控制指標,均必須嚴格執(zhí)行,嚴厲考核。同時,應將各類藥劑消耗一并納入日?己酥,嚴格管理,嚴防浪費。浪費一點不要緊,而造成排污不達標,其后果則極其嚴重。因此,加強生產(chǎn)運行崗位各個環(huán)節(jié)的管理,嚴守紀律,嚴控指標,嚴抓消耗,嚴厲考核,這是保證各類工藝指標、技術(shù)經(jīng)濟指標和環(huán)保指標達標的有效手段。在循環(huán)水站、脫鹽水站和中水回用站使用無磷阻垢劑的基礎(chǔ)上,逐步選擇和替代氣化灰水工序所使用的含磷分散劑,持續(xù)實施替換改造工作,推廣和普及使用無磷藥劑,進一步降低總排放口污水中總磷濃度,以實現(xiàn)污水長期達標排放。

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