本文摘要:摘要:某燃煤電廠回轉(zhuǎn)式空預(yù)器差壓會(huì)隨著機(jī)組運(yùn)行逐步增大,出現(xiàn)堵塞的情況,對(duì)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了很大的影響。針對(duì)該情況分析了造成空預(yù)器堵塞的根本原因,并且提出了可行的實(shí)施對(duì)策,解決了空預(yù)器堵塞的問題,保障了機(jī)組的穩(wěn)定性。 關(guān)鍵詞:燃煤機(jī)組
摘要:某燃煤電廠回轉(zhuǎn)式空預(yù)器差壓會(huì)隨著機(jī)組運(yùn)行逐步增大,出現(xiàn)堵塞的情況,對(duì)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了很大的影響。針對(duì)該情況分析了造成空預(yù)器堵塞的根本原因,并且提出了可行的實(shí)施對(duì)策,解決了空預(yù)器堵塞的問題,保障了機(jī)組的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:燃煤機(jī)組;空預(yù)器;堵塞;安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
引言:某600MW電廠自脫硝改造后,空氣預(yù)熱器堵塞問題頻發(fā)。究其原因,一方面,為控制NOx排放濃度滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,脫硝催化劑用量增大,更多的SO2被氧化成SO3,煙氣中SO3的體積濃度增大,煙氣酸露點(diǎn)隨之提高,空氣預(yù)熱器冷端低溫腐蝕加劇;另一方面,由于SCR的脫硝效率一般需達(dá)到90%左右才能滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,氨氮摩爾比的均勻性難以保證,極易出現(xiàn)局部氨氮摩爾比超過1.0的情況,導(dǎo)致氨逃逸率大的現(xiàn)象普遍存在,逃逸的NH3與煙氣中的水蒸氣和SO3進(jìn)一步生成硫酸氫銨(NH4HSO4),其在溫度為146~207℃范圍內(nèi),呈熔融狀,易吸附在飛灰表面,最終粘附在空氣預(yù)熱器蓄熱元件表面。
基于以上兩點(diǎn)因素,空氣預(yù)熱器堵灰問題成為燃煤電廠的共性問題?諝忸A(yù)熱器堵灰導(dǎo)致三大風(fēng)機(jī)電耗顯著上升,其換熱效率也顯著下降,排煙溫度隨之上升,鍋爐效率下降;當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重堵灰問題時(shí),還可能造成三大風(fēng)機(jī)失速或喘振、爐膛負(fù)壓波動(dòng)、機(jī)組限負(fù)荷甚至被迫停機(jī)等惡劣影響。因此,提升當(dāng)前空氣預(yù)熱器防堵塞的能力,對(duì)燃煤機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)與環(huán)保運(yùn)行都相當(dāng)重要。
項(xiàng)目概況: 某電廠2×600MW超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型。每臺(tái)爐各安裝2臺(tái)上海鍋爐廠有限公司制造的三分倉(cāng)容克式回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器,2014年進(jìn)行了SCR脫硝改造。2017年一臺(tái)機(jī)組空預(yù)器差壓增加至2.8kpa(設(shè)計(jì)差壓1.35kpa),空預(yù)器存在嚴(yán)重的堵塞情況,影響了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
空預(yù)器堵塞原因分析 為滿足超低排放要求,在空預(yù)器入口處進(jìn)行煙氣脫硝處理過程中,由于煙氣流場(chǎng)不均勻,精確噴氨量控制較難,容易造成氨氣逃逸率上升,逃逸的脫硝氨會(huì)與煙氣中的 SO 3 反應(yīng)生成硫酸氫氨(NH 4 HSO 4 ),硫酸氫氨是一種高黏性液態(tài)物質(zhì),易冷凝沉淀在空預(yù)器蓄熱元件表面,吸附煙氣中的飛灰顆粒形成黏性混合物。 當(dāng)黏性混合物隨煙氣進(jìn)入下游低溫區(qū)(147 ℃以下)凝固堵塞空預(yù)器蓄熱元件通道時(shí),會(huì)減少空預(yù)器內(nèi)通流面積,當(dāng)應(yīng)對(duì)措施不及時(shí)會(huì)造成空預(yù)器的差壓逐步增大,增加空預(yù)器阻力,降低空預(yù)器蓄熱元件效率。
空預(yù)器堵塞的預(yù)防
燃煤電廠機(jī)組負(fù)荷不穩(wěn)定,SCR入口NOX波動(dòng)大,為提高SCR工藝脫硝效率,脫硝過程中氨逃逸不可避免,脫硝過程中的釩基催化劑對(duì)煙氣中的SO 2 產(chǎn)生催化作用,易被氧化成 SO 3 ,與逃逸的氨生成在一定溫度下極具粘性的硫酸氫銨,在運(yùn)行過程中,為減少硫酸氫銨對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行的影響,應(yīng)開展如下工作:
(1)進(jìn)行噴氨優(yōu)化改造,優(yōu)化流場(chǎng),根據(jù)改造后噴氨情況,在保證排放指標(biāo)情況下,噴氨量降低10%;2)低負(fù)荷通過手動(dòng)控制送風(fēng)量及降低磨煤機(jī)一次風(fēng)量執(zhí)行控氧運(yùn)行措施;3) 針對(duì)脫硝自動(dòng)系統(tǒng)大延遲問題,在鍋爐變工況、啟停磨時(shí)切為手動(dòng)噴氨控制方式;4)當(dāng)煙囪NOx排放濃度參數(shù)失準(zhǔn)或測(cè)點(diǎn)故障時(shí),及時(shí)聯(lián)系儀表維護(hù)處理;5)當(dāng)空預(yù)器綜合冷端溫度(空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫+排煙溫度)<120℃時(shí),開啟A、B送風(fēng)機(jī)熱風(fēng)再循環(huán)調(diào)門,提高空預(yù)器綜合冷端溫度至130℃以上,當(dāng)空預(yù)器綜合冷端溫度>140℃時(shí)調(diào)小熱風(fēng)再循環(huán)調(diào)門開度;調(diào)整熱風(fēng)再循環(huán)應(yīng)注意控制送風(fēng)入口風(fēng)溫≯60℃,避免影響風(fēng)機(jī)軸承及蝸殼金屬溫度;7)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)階段原則上不摻燒高水分及中、高硫煤種,機(jī)組啟/停階段投入熱風(fēng)再循環(huán)以控制空預(yù)器綜合冷端溫度,不摻燒中高硫煤種;8)鍋爐運(yùn)行中,跟蹤空預(yù)器煙氣壓降變化趨勢(shì),當(dāng)空預(yù)器煙氣壓降明顯升高時(shí),采取在線升溫投入蒸汽連續(xù)吹灰措施以降低空預(yù)器煙氣壓降。
空預(yù)器堵塞的治理
空預(yù)器防堵塞重在“防”,日常運(yùn)行中控制好氨逃逸和合理的吹灰方式是有效的控制手段,為更有效的治理空預(yù)器差壓,利用日常的機(jī)組檢修同樣很重要,主要有以下工作:1)加強(qiáng)空預(yù)器吹灰系統(tǒng)治理,停爐后對(duì)空預(yù)器吹灰閥和吹灰槍進(jìn)行檢查,防止?jié)裾羝L(zhǎng)期泄漏和吹灰角度偏移吹損元件;2)定期對(duì)噴氨格柵進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,防止噴氨不均勻造成氨逃逸的增加;3)運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)氨逃逸的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)氨逃逸濃度異常升高,查找原因,若因噴口堵塞或脫落,應(yīng)及時(shí)修復(fù)。
4)建立催化劑使用壽命臺(tái)賬,定期測(cè)試催化劑效率,若催化劑失效及時(shí)更換,保證脫硝反應(yīng)效率;5)根據(jù)差壓情況及時(shí)進(jìn)行高壓水沖洗,低溫段結(jié)垢較嚴(yán)重時(shí)采用拆包沖洗;(機(jī)組不停運(yùn)空預(yù)器在線沖洗存在風(fēng)險(xiǎn)性,需充分風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防后方可進(jìn)行);6)空預(yù)器冷段換熱元件采用鍍搪瓷元件,定期檢查如有破損及時(shí)更換;7)積極開始各項(xiàng)技術(shù)改造,目前市場(chǎng)上3.5分倉(cāng)技術(shù)和新型一二次風(fēng)暖風(fēng)器技術(shù)改造均有較好的效果。
機(jī)械工程人員論文范例:鍋爐運(yùn)行氧量對(duì)鍋爐效率影響的定量分析
總結(jié)
目前國(guó)內(nèi)因投用脫硝系統(tǒng),大多電廠空預(yù)器存在堵塞情況,嚴(yán)重的將影響到機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,空預(yù)器防堵塞重在“防”,為了避免空預(yù)器堵塞,通過上述方法可有效預(yù)防和解決空預(yù)器堵塞問題。
作者:左悅
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