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燃煤鍋爐回轉(zhuǎn)式空預(yù)器阻塞原因分析及其解決方案

所屬分類:電子論文 閱讀次 時間:2020-09-09 10:10

本文摘要:摘要:某燃煤電廠回轉(zhuǎn)式空預(yù)器差壓會隨著機組運行逐步增大,出現(xiàn)堵塞的情況,對機組的安全經(jīng)濟運行造成了很大的影響。針對該情況分析了造成空預(yù)器堵塞的根本原因,并且提出了可行的實施對策,解決了空預(yù)器堵塞的問題,保障了機組的穩(wěn)定性。 關(guān)鍵詞:燃煤機組

  摘要:某燃煤電廠回轉(zhuǎn)式空預(yù)器差壓會隨著機組運行逐步增大,出現(xiàn)堵塞的情況,對機組的安全經(jīng)濟運行造成了很大的影響。針對該情況分析了造成空預(yù)器堵塞的根本原因,并且提出了可行的實施對策,解決了空預(yù)器堵塞的問題,保障了機組的穩(wěn)定性。

  關(guān)鍵詞:燃煤機組;空預(yù)器;堵塞;安全經(jīng)濟運行

燃煤鍋爐

  引言:某600MW電廠自脫硝改造后,空氣預(yù)熱器堵塞問題頻發(fā)。究其原因,一方面,為控制NOx排放濃度滿足超低排放標準要求,脫硝催化劑用量增大,更多的SO2被氧化成SO3,煙氣中SO3的體積濃度增大,煙氣酸露點隨之提高,空氣預(yù)熱器冷端低溫腐蝕加劇;另一方面,由于SCR的脫硝效率一般需達到90%左右才能滿足超低排放標準要求,氨氮摩爾比的均勻性難以保證,極易出現(xiàn)局部氨氮摩爾比超過1.0的情況,導(dǎo)致氨逃逸率大的現(xiàn)象普遍存在,逃逸的NH3與煙氣中的水蒸氣和SO3進一步生成硫酸氫銨(NH4HSO4),其在溫度為146~207℃范圍內(nèi),呈熔融狀,易吸附在飛灰表面,最終粘附在空氣預(yù)熱器蓄熱元件表面。

  基于以上兩點因素,空氣預(yù)熱器堵灰問題成為燃煤電廠的共性問題?諝忸A(yù)熱器堵灰導(dǎo)致三大風機電耗顯著上升,其換熱效率也顯著下降,排煙溫度隨之上升,鍋爐效率下降;當出現(xiàn)嚴重堵灰問題時,還可能造成三大風機失速或喘振、爐膛負壓波動、機組限負荷甚至被迫停機等惡劣影響。因此,提升當前空氣預(yù)熱器防堵塞的能力,對燃煤機組的安全、經(jīng)濟與環(huán)保運行都相當重要。

  項目概況: 某電廠2×600MW超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型。每臺爐各安裝2臺上海鍋爐廠有限公司制造的三分倉容克式回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器,2014年進行了SCR脫硝改造。2017年一臺機組空預(yù)器差壓增加至2.8kpa(設(shè)計差壓1.35kpa),空預(yù)器存在嚴重的堵塞情況,影響了機組安全經(jīng)濟運行。

  空預(yù)器堵塞原因分析 為滿足超低排放要求,在空預(yù)器入口處進行煙氣脫硝處理過程中,由于煙氣流場不均勻,精確噴氨量控制較難,容易造成氨氣逃逸率上升,逃逸的脫硝氨會與煙氣中的 SO 3 反應(yīng)生成硫酸氫氨(NH 4 HSO 4 ),硫酸氫氨是一種高黏性液態(tài)物質(zhì),易冷凝沉淀在空預(yù)器蓄熱元件表面,吸附煙氣中的飛灰顆粒形成黏性混合物。 當黏性混合物隨煙氣進入下游低溫區(qū)(147 ℃以下)凝固堵塞空預(yù)器蓄熱元件通道時,會減少空預(yù)器內(nèi)通流面積,當應(yīng)對措施不及時會造成空預(yù)器的差壓逐步增大,增加空預(yù)器阻力,降低空預(yù)器蓄熱元件效率。

  空預(yù)器堵塞的預(yù)防

  燃煤電廠機組負荷不穩(wěn)定,SCR入口NOX波動大,為提高SCR工藝脫硝效率,脫硝過程中氨逃逸不可避免,脫硝過程中的釩基催化劑對煙氣中的SO 2 產(chǎn)生催化作用,易被氧化成 SO 3 ,與逃逸的氨生成在一定溫度下極具粘性的硫酸氫銨,在運行過程中,為減少硫酸氫銨對機組安全運行的影響,應(yīng)開展如下工作:

  (1)進行噴氨優(yōu)化改造,優(yōu)化流場,根據(jù)改造后噴氨情況,在保證排放指標情況下,噴氨量降低10%;2)低負荷通過手動控制送風量及降低磨煤機一次風量執(zhí)行控氧運行措施;3) 針對脫硝自動系統(tǒng)大延遲問題,在鍋爐變工況、啟停磨時切為手動噴氨控制方式;4)當煙囪NOx排放濃度參數(shù)失準或測點故障時,及時聯(lián)系儀表維護處理;5)當空預(yù)器綜合冷端溫度(空預(yù)器進口風溫+排煙溫度)<120℃時,開啟A、B送風機熱風再循環(huán)調(diào)門,提高空預(yù)器綜合冷端溫度至130℃以上,當空預(yù)器綜合冷端溫度>140℃時調(diào)小熱風再循環(huán)調(diào)門開度;調(diào)整熱風再循環(huán)應(yīng)注意控制送風入口風溫≯60℃,避免影響風機軸承及蝸殼金屬溫度;7)機組冷態(tài)啟動階段原則上不摻燒高水分及中、高硫煤種,機組啟/停階段投入熱風再循環(huán)以控制空預(yù)器綜合冷端溫度,不摻燒中高硫煤種;8)鍋爐運行中,跟蹤空預(yù)器煙氣壓降變化趨勢,當空預(yù)器煙氣壓降明顯升高時,采取在線升溫投入蒸汽連續(xù)吹灰措施以降低空預(yù)器煙氣壓降。

  空預(yù)器堵塞的治理

  空預(yù)器防堵塞重在“防”,日常運行中控制好氨逃逸和合理的吹灰方式是有效的控制手段,為更有效的治理空預(yù)器差壓,利用日常的機組檢修同樣很重要,主要有以下工作:1)加強空預(yù)器吹灰系統(tǒng)治理,停爐后對空預(yù)器吹灰閥和吹灰槍進行檢查,防止?jié)裾羝L期泄漏和吹灰角度偏移吹損元件;2)定期對噴氨格柵進行優(yōu)化調(diào)整,防止噴氨不均勻造成氨逃逸的增加;3)運行中加強對氨逃逸的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)氨逃逸濃度異常升高,查找原因,若因噴口堵塞或脫落,應(yīng)及時修復(fù)。

  4)建立催化劑使用壽命臺賬,定期測試催化劑效率,若催化劑失效及時更換,保證脫硝反應(yīng)效率;5)根據(jù)差壓情況及時進行高壓水沖洗,低溫段結(jié)垢較嚴重時采用拆包沖洗;(機組不停運空預(yù)器在線沖洗存在風險性,需充分風險分析預(yù)防后方可進行);6)空預(yù)器冷段換熱元件采用鍍搪瓷元件,定期檢查如有破損及時更換;7)積極開始各項技術(shù)改造,目前市場上3.5分倉技術(shù)和新型一二次風暖風器技術(shù)改造均有較好的效果。

  機械工程人員論文范例:鍋爐運行氧量對鍋爐效率影響的定量分析

  總結(jié)

  目前國內(nèi)因投用脫硝系統(tǒng),大多電廠空預(yù)器存在堵塞情況,嚴重的將影響到機組安全穩(wěn)定運行。實踐經(jīng)驗表明,空預(yù)器防堵塞重在“防”,為了避免空預(yù)器堵塞,通過上述方法可有效預(yù)防和解決空預(yù)器堵塞問題。

  作者:左悅

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