本文摘要:摘要:針對某氨基酸生產(chǎn)公司廢水總氮排放不達標(biāo)問題,對原有污水處理站進行升級改造,優(yōu)化原有運行參數(shù),實現(xiàn)部分構(gòu)筑物的氮素轉(zhuǎn)化效能提升和藥耗、能耗的降低,最終高效、低耗和穩(wěn)定地實現(xiàn)出水水質(zhì)達標(biāo)排放。通過對系統(tǒng)進水方式的改變,以及部分構(gòu)筑物氮素轉(zhuǎn)化功能及設(shè)
摘要:針對某氨基酸生產(chǎn)公司廢水總氮排放不達標(biāo)問題,對原有污水處理站進行升級改造,優(yōu)化原有運行參數(shù),實現(xiàn)部分構(gòu)筑物的氮素轉(zhuǎn)化效能提升和藥耗、能耗的降低,最終高效、低耗和穩(wěn)定地實現(xiàn)出水水質(zhì)達標(biāo)排放。通過對系統(tǒng)進水方式的改變,以及部分構(gòu)筑物氮素轉(zhuǎn)化功能及設(shè)備的完善,解決了進水波動大,總氮去除效果差等問題。并通過優(yōu)化系統(tǒng)運行參數(shù)實現(xiàn)部分亞硝化,為厭氧氨氧化菌(ANAMMOX)的生長提供基質(zhì),有效地富集了ANAMMOX菌,實現(xiàn)了能耗的降低。運行結(jié)果表明,COD、氨氮、總氮去除率分別為96.7%、99.2%、94.4%,出水滿足GB3838-2002排放要求。改造后噸水動力和藥劑處理費用3.8元,相比改造前減少了0.5元。
關(guān)鍵詞:污水改造;高氨氮;高效脫氮;高COD;低耗
某生物制品公司從事氨基酸產(chǎn)品的生產(chǎn),在氨基酸發(fā)酵工藝的運行過程中會產(chǎn)生高濃度綜合廢水1500m3/d。由于生產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)訂單決定,且生產(chǎn)工藝復(fù)雜,導(dǎo)致排水水質(zhì)不穩(wěn)定,產(chǎn)生廢水COD在1000~7000mg/L范圍內(nèi),BOD占比為95%以上,氨氮質(zhì)量濃度在300~600mg/L范圍內(nèi)。改造前只對出水氨氮和COD有要求,對總氮沒有要求,原有系統(tǒng)只有針對氨氮和COD的去除,總氮去除能力較低。而硝化反應(yīng)需要消耗堿度,從而導(dǎo)致脫氮池內(nèi)pH下降,為了維持硝化細菌所需要的pH環(huán)境[1-2],在正常運行過程中需要投加大量的堿[3-4]。
為滿足當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S最新接管標(biāo)準(zhǔn)中對總氮的要求,決定對污水站進行技術(shù)改造。以原有的工藝為基礎(chǔ),通過對構(gòu)筑物功能的改進以及對工藝參數(shù)的調(diào)整,在出水總氮達標(biāo)的前提下,實現(xiàn)原有工藝脫氮效能的提升以及能耗和藥耗的減少。
1原處理工藝及存在問題
1.1原有處理工藝
該公司污水站原有運行工藝為厭氧+好氧處理工藝,厭氧系統(tǒng)由2座內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(Internalcirculationanaerobicreactor,IC)并聯(lián)組成,單個IC容積為750m3,并且具有單獨尾氣處理裝置。一級好氧池由6個500m3的池子組成,總?cè)莘e3000m3,二級好氧池由8個125m3的池子組成,總?cè)莘e1000m3,各池均裝有組合填料。最終出水進入2座表面積為40m2的沉淀池內(nèi),污泥脫水系統(tǒng)采用疊螺機及布袋壓濾機,污泥壓濾后濾液回調(diào)節(jié)池,泥餅委外處理。
1.2原有處理工藝存在問題
1.2.1進水水質(zhì)波動大
調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),由于產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中使用大量硅藻土等無機顆粒物,且沒有初沉池對無機沉淀物進行有效分離。大量無機沉淀物堆積在調(diào)節(jié)池,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池有效容積只有400m3左右,處理量在1500m3/d的情況下,調(diào)節(jié)池失去了調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)致水質(zhì)波動較大。
1.2.2部分設(shè)備老化好氧池內(nèi)存在曝氣頭脫落現(xiàn)象,從而導(dǎo)致好氧池內(nèi)曝氣不均勻,影響溶解氧的利用率。此外還存在填料老化脫落現(xiàn)象,脫落的填料容易造成水泵等運行設(shè)備的堵塞,給污水站的穩(wěn)定運行帶來風(fēng)險。
1.2.3出水水質(zhì)不滿足最新排放標(biāo)準(zhǔn)由于當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S最新接管標(biāo)準(zhǔn)中新增了對出水總氮的要求,原有出水水質(zhì)無法滿足總氮排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.2.4污水處理費用高原工藝在運行過程中處理每噸水需要投加0.35kg純堿,此外用于污泥脫水的藥劑聚丙烯酰胺、三氯化鐵的投加濃度分別是133.3、5.6mg/L,用于除磷的除磷劑投加濃度為28.6mg/L,綜合電耗成本,水處理費用4.3元/m3。企業(yè)希望在出水總氮達標(biāo)的前提下,盡可能減少噸水處理費用。
2改造概況與具體改造措施
2.1改造概況
本著以最低經(jīng)濟投入的原則,在原有構(gòu)筑物的基礎(chǔ)上進行改造。經(jīng)核算后發(fā)現(xiàn)只運行1座厭氧塔即可滿足除碳要求,將1座厭氧塔用于去除COD,原有的另1座厭氧塔改造為脫氮塔,實現(xiàn)硝酸鹽的去除。車間產(chǎn)生廢水通過調(diào)節(jié)池分別進入?yún)捬跛兔摰,部分回流硝酸鹽在脫氮塔去除,進入脫氮塔的原水為反硝化提供了充足的碳源。
將原有一級O1池改造為反硝化池(Denitrificationreaction,DN),減少一級O1的曝氣,只起到攪拌作用,經(jīng)脫氮塔處理后剩余硝酸鹽在DN池內(nèi)去除,通過控制脫氮塔和厭氧塔的原水水量為一級DN池提供合理的碳氮比。將原有一級O2池改造為缺氧池,在缺氧池內(nèi)實現(xiàn)部分亞硝化反應(yīng)和ANAMMOX反應(yīng),大量的氨氮進入缺氧池形成了高氨環(huán)境,調(diào)整運行參數(shù)實現(xiàn)部分亞硝化,為ANAMMOX菌提供基質(zhì)。
其余O池繼續(xù)作為好氧池,實現(xiàn)對氨氮的去除。二級AO作為深度處理,將原有前4個二級O池改造為DN池,增加部分構(gòu)筑物的硝化液回流以及碳源的補充,確?偟倪_標(biāo)排放。整個系統(tǒng)內(nèi)的填料能夠很好地提供微生物附著生長的表面積和懸浮生長的空間,并能起到截留懸浮物質(zhì)、切割氣泡等作用,更加有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。為了把公司損失降到最低,改造期間減少車間生產(chǎn)產(chǎn)量,期間車間產(chǎn)生廢水在一級AO去除,優(yōu)先對二級AO池進行改造。
2.2具體改造措施
2.2.1進水波動大的改造措施
由于調(diào)節(jié)池有效容積太小導(dǎo)致水質(zhì)波動明顯,通過調(diào)節(jié)池的COD、氨氮的濃度來控制調(diào)節(jié)池原水進入脫氮塔和厭氧塔的進水量,實現(xiàn)厭氧塔進水負荷的穩(wěn)定以及反硝化所需合理的碳氮比。若車間來水氨氮濃度高、COD低,則在保持厭氧塔負荷穩(wěn)定的情況下增大脫氮塔的原水水量,形成合理的碳氮比,若車間來水氨氮濃度低、COD高,則增大厭氧塔進水水量,減少脫氮塔進水水量,讓大部分的COD在厭氧塔內(nèi)去除,剩余COD作為反硝化碳源。此外,通過控制車間排水方式,將濃度低的廢水與濃度高的廢水混合后排放,從源頭減少進水水質(zhì)的波動。
2.2.2一級脫氮池改造措施
1)原有一級O1池改為DN池。原有一級O1池內(nèi)溶解氧過高,不利于反硝化細菌的生長。將原有一級O1池改為DN池減小DN池內(nèi)的曝氣,將其溶解氧控制在0.mg/L以下,僅限于起到攪拌的作用。通過調(diào)節(jié)IC塔和脫氮塔的原水進水量,為DN池提供合理的碳氮比,將脫氮塔未處理的硝酸鹽在一級DN池內(nèi)去除,從而達到進一步降低總氮的目的。
2)原有新O2池改為缺氧池。O3、O4、O5、O6池繼續(xù)作為硝化池將O2池改為缺氧池,控制溶解氧在0.5mg/L左右,通過游離氨(FA)等參數(shù)的聯(lián)合控制實現(xiàn)亞硝化,為ANAMMOX提供基質(zhì)。O3、O4、O5、O6池繼續(xù)作為硝化池,將厭氧池剩余的氨氮在后端轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,控制O3、O4、O5池溶解氧在2mg/L。為防止回流的硝化液攜帶過量的氧至DN池影響反硝化細菌的影響,將O6池溶解氧控制在1mg/L。
2.2.3二級脫氮池改造措施
二級脫氮池的改造目的在于對一級出水總氮的深度處理,并確保出水總氮達標(biāo)。若一級總氮去除效果出現(xiàn)波動可在二級脫氮池內(nèi)增加碳源并增加硝化液回流量實現(xiàn)總氮的去除,從而確保出水水質(zhì)的達標(biāo)排放。在改造期間減少生產(chǎn)規(guī)模,停止二級脫氮池進水,對池內(nèi)損壞的填料和曝氣頭進行更換清理,將舊O1、O2、O3、O4改造成DN池,在池內(nèi)添加攪拌機,仍然保留舊O5、O6、O7、O8池的硝化作用,并將O8池的硝酸鹽回流至DN池內(nèi)。在O8添加除磷劑,保證出水總磷的達標(biāo)。
2.3改造后運行效果
通過改造后進出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達標(biāo)排放。在此期間日均處理水量1315m3/d,進水COD為564~6775mg/L,平均進水COD為2991mg/L,進水COD平均方差由改造前的1852減少至892,水質(zhì)波動情況明顯好轉(zhuǎn),經(jīng)過處理后出水COD穩(wěn)定在150mg/L左右達到排放標(biāo)準(zhǔn)。進水氨氮質(zhì)量濃度為115~632mg/L,平均進水氨氮質(zhì)量濃度為350mg/L;進水總氮質(zhì)量濃度為155~642mg/L,平均進水總氮質(zhì)量濃度為380mg/L,氨氮值的平均方差由改造前的156減少至82。
總氮平均方差由改造前的187減少至95,進水氨氮與總氮差值不大,有少量的有機氮存在,通過厭氧塔的氨化左右將有機氮轉(zhuǎn)化為氨氮,后經(jīng)脫氮池去除,出水總氮與三氮差值不大,相對改造前總氮數(shù)據(jù)來看,達到了去除總氮的目的,且出水穩(wěn)定達標(biāo)。進水總磷質(zhì)量濃度為5~36mg/L,平均進水總磷質(zhì)量濃度為12mg/L。進水各項指標(biāo)波動雖有明顯好轉(zhuǎn)但是仍然具有波動性,通過進水水量的分配和構(gòu)筑物參數(shù)的調(diào)控使來保證反應(yīng)器的穩(wěn)定運行,最終實現(xiàn)出水水質(zhì)達到當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S接管標(biāo)準(zhǔn)。
3工藝探討
3.1厭氧塔的調(diào)試運行
原有工藝中2座IC塔并聯(lián)運行,由于IC容積過大,運行負荷較低,進水COD被大量消耗出水COD過低,嚴重浪費了有機物資源。經(jīng)核算后發(fā)現(xiàn)只運行1座IC即可滿足除碳要求,調(diào)試初期在厭氧塔中接種厭氧顆粒污泥,進水提供的上升流速僅0.39m/h,為了保證顆粒污泥的懸浮效果,通過增加頂部出水回流至底部形成外循環(huán)提供上升流速,使污泥處于懸浮狀態(tài)。為預(yù)防反應(yīng)器酸化,定期檢測反應(yīng)器內(nèi)揮發(fā)性脂肪酸(VFA)含量,并保證調(diào)節(jié)池進厭氧塔pH處于6.5~7.5之間,由于車間生產(chǎn)工藝為發(fā)酵工藝,排水自帶溫度為35℃,厭氧塔內(nèi)溫度可以保持在33℃左右,有利于厭氧菌的生長繁殖。
可以看出,剛開始運行2d時,由于車間排放一股高濃度水進入系統(tǒng)COD為7000mg/L,短時間內(nèi)負荷提升至4.2kg/(m3·d),隨即采取降低進水量的措施,保證系統(tǒng)負荷維持在1~2kg/(m3·d)。運行至第5天,車間排放一股低濃度水進入系統(tǒng)COD為500mg/L,此時厭氧塔內(nèi)負荷降低至0.1kg/(m3·d),采取加大進水水量的措施,來保證負荷的穩(wěn)定。隨后與車間溝通將高濃度廢水暫時儲存,與低濃度廢水中和后排放,確保進水負荷波動不大。系統(tǒng)運行20d以后負荷基本保持在1~2kg/(m3·d),運行初期,由于新接種的污泥對該類廢水需要一定的適應(yīng)時間,去除率一直保持在80%左右,運行20d以后去除率有了明顯的提升,且穩(wěn)定在95%左右。
4總結(jié)
本次改造有效地解決了出水總氮不達標(biāo)、進水水質(zhì)波動大等問題,改變原有的進水模式,通過對厭氧塔和脫氮塔原水水量的分配,來實現(xiàn)進水負荷的穩(wěn)定,并將傳統(tǒng)的二級A/O工藝進行參數(shù)的優(yōu)化,實現(xiàn)了ANAMMOX菌的富集減少了藥耗和能耗。噸水動力和藥劑處理費用從原有的4.3元/m3下降為3.8元/m3,為企業(yè)節(jié)約了運行成本。
參考文獻:
[1]謝立群.IC-A/O工藝處理谷物蛋白廢水[J].工業(yè)水處理,2015,35(1):94-96.
[2]鄭耀輝.兩級AO處理高氨氮發(fā)酵制藥廢水中的工程實踐[J].化學(xué)工程與裝備,2019,(6):314-317.
[3]劉亞琴.印染園區(qū)污水處理廠工藝改造與運行[J].工業(yè)水處理,2018,38(7):99-102.
[4]王祥清.氨基酸廢水生物處理工程實例[J].現(xiàn)代化工,2019,39(2):195-198.
[5]李祥.亞硝化的實現(xiàn)及與厭氧氨氧化聯(lián)合工藝研究[J].環(huán)境科學(xué),2016,36(7):1272-1277.
[6]劉子劍.短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)的影響因素及工程應(yīng)用[J].吉林水利,2013,372(5):41-45
作者:夏子翔1,2,李祥1,2,黃勇1,2*,談新偉1,2,高佳琦1,2,丁鑫1,2
轉(zhuǎn)載請注明來自發(fā)表學(xué)術(shù)論文網(wǎng):http:///jjlw/29234.html