亚洲一区人妻,久久三级免费,国模少妇无码一区二区三区,日韩av动漫

國(guó)內(nèi)或國(guó)外 期刊或論文

您當(dāng)前的位置:發(fā)表學(xué)術(shù)論文網(wǎng)經(jīng)濟(jì)論文》 氨基酸廢水處理工藝脫氮效能提升工程改造> 正文

氨基酸廢水處理工藝脫氮效能提升工程改造

所屬分類(lèi):經(jīng)濟(jì)論文 閱讀次 時(shí)間:2021-12-29 10:36

本文摘要:摘要:針對(duì)某氨基酸生產(chǎn)公司廢水總氮排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,對(duì)原有污水處理站進(jìn)行升級(jí)改造,優(yōu)化原有運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)部分構(gòu)筑物的氮素轉(zhuǎn)化效能提升和藥耗、能耗的降低,最終高效、低耗和穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)水方式的改變,以及部分構(gòu)筑物氮素轉(zhuǎn)化功能及設(shè)

  摘要:針對(duì)某氨基酸生產(chǎn)公司廢水總氮排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,對(duì)原有污水處理站進(jìn)行升級(jí)改造,優(yōu)化原有運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)部分構(gòu)筑物的氮素轉(zhuǎn)化效能提升和藥耗、能耗的降低,最終高效、低耗和穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)水方式的改變,以及部分構(gòu)筑物氮素轉(zhuǎn)化功能及設(shè)備的完善,解決了進(jìn)水波動(dòng)大,總氮去除效果差等問(wèn)題。并通過(guò)優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)實(shí)現(xiàn)部分亞硝化,為厭氧氨氧化菌(ANAMMOX)的生長(zhǎng)提供基質(zhì),有效地富集了ANAMMOX菌,實(shí)現(xiàn)了能耗的降低。運(yùn)行結(jié)果表明,COD、氨氮、總氮去除率分別為96.7%、99.2%、94.4%,出水滿足GB3838-2002排放要求。改造后噸水動(dòng)力和藥劑處理費(fèi)用3.8元,相比改造前減少了0.5元。

  關(guān)鍵詞:污水改造;高氨氮;高效脫氮;高COD;低耗

污水處理

  某生物制品公司從事氨基酸產(chǎn)品的生產(chǎn),在氨基酸發(fā)酵工藝的運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高濃度綜合廢水1500m3/d。由于生產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)訂單決定,且生產(chǎn)工藝復(fù)雜,導(dǎo)致排水水質(zhì)不穩(wěn)定,產(chǎn)生廢水COD在1000~7000mg/L范圍內(nèi),BOD占比為95%以上,氨氮質(zhì)量濃度在300~600mg/L范圍內(nèi)。改造前只對(duì)出水氨氮和COD有要求,對(duì)總氮沒(méi)有要求,原有系統(tǒng)只有針對(duì)氨氮和COD的去除,總氮去除能力較低。而硝化反應(yīng)需要消耗堿度,從而導(dǎo)致脫氮池內(nèi)pH下降,為了維持硝化細(xì)菌所需要的pH環(huán)境[1-2],在正常運(yùn)行過(guò)程中需要投加大量的堿[3-4]。

  為滿足當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S最新接管標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)總氮的要求,決定對(duì)污水站進(jìn)行技術(shù)改造。以原有的工藝為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)構(gòu)筑物功能的改進(jìn)以及對(duì)工藝參數(shù)的調(diào)整,在出水總氮達(dá)標(biāo)的前提下,實(shí)現(xiàn)原有工藝脫氮效能的提升以及能耗和藥耗的減少。

  1原處理工藝及存在問(wèn)題

  1.1原有處理工藝

  該公司污水站原有運(yùn)行工藝為厭氧+好氧處理工藝,厭氧系統(tǒng)由2座內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(Internalcirculationanaerobicreactor,IC)并聯(lián)組成,單個(gè)IC容積為750m3,并且具有單獨(dú)尾氣處理裝置。一級(jí)好氧池由6個(gè)500m3的池子組成,總?cè)莘e3000m3,二級(jí)好氧池由8個(gè)125m3的池子組成,總?cè)莘e1000m3,各池均裝有組合填料。最終出水進(jìn)入2座表面積為40m2的沉淀池內(nèi),污泥脫水系統(tǒng)采用疊螺機(jī)及布袋壓濾機(jī),污泥壓濾后濾液回調(diào)節(jié)池,泥餅委外處理。

  1.2原有處理工藝存在問(wèn)題

  1.2.1進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)大

  調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),由于產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中使用大量硅藻土等無(wú)機(jī)顆粒物,且沒(méi)有初沉池對(duì)無(wú)機(jī)沉淀物進(jìn)行有效分離。大量無(wú)機(jī)沉淀物堆積在調(diào)節(jié)池,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池有效容積只有400m3左右,處理量在1500m3/d的情況下,調(diào)節(jié)池失去了調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)致水質(zhì)波動(dòng)較大。

  1.2.2部分設(shè)備老化好氧池內(nèi)存在曝氣頭脫落現(xiàn)象,從而導(dǎo)致好氧池內(nèi)曝氣不均勻,影響溶解氧的利用率。此外還存在填料老化脫落現(xiàn)象,脫落的填料容易造成水泵等運(yùn)行設(shè)備的堵塞,給污水站的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

  1.2.3出水水質(zhì)不滿足最新排放標(biāo)準(zhǔn)由于當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S最新接管標(biāo)準(zhǔn)中新增了對(duì)出水總氮的要求,原有出水水質(zhì)無(wú)法滿足總氮排放標(biāo)準(zhǔn)。

  1.2.4污水處理費(fèi)用高原工藝在運(yùn)行過(guò)程中處理每噸水需要投加0.35kg純堿,此外用于污泥脫水的藥劑聚丙烯酰胺、三氯化鐵的投加濃度分別是133.3、5.6mg/L,用于除磷的除磷劑投加濃度為28.6mg/L,綜合電耗成本,水處理費(fèi)用4.3元/m3。企業(yè)希望在出水總氮達(dá)標(biāo)的前提下,盡可能減少噸水處理費(fèi)用。

  2改造概況與具體改造措施

  2.1改造概況

  本著以最低經(jīng)濟(jì)投入的原則,在原有構(gòu)筑物的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。經(jīng)核算后發(fā)現(xiàn)只運(yùn)行1座厭氧塔即可滿足除碳要求,將1座厭氧塔用于去除COD,原有的另1座厭氧塔改造為脫氮塔,實(shí)現(xiàn)硝酸鹽的去除。車(chē)間產(chǎn)生廢水通過(guò)調(diào)節(jié)池分別進(jìn)入?yún)捬跛兔摰,部分回流硝酸鹽在脫氮塔去除,進(jìn)入脫氮塔的原水為反硝化提供了充足的碳源。

  將原有一級(jí)O1池改造為反硝化池(Denitrificationreaction,DN),減少一級(jí)O1的曝氣,只起到攪拌作用,經(jīng)脫氮塔處理后剩余硝酸鹽在DN池內(nèi)去除,通過(guò)控制脫氮塔和厭氧塔的原水水量為一級(jí)DN池提供合理的碳氮比。將原有一級(jí)O2池改造為缺氧池,在缺氧池內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分亞硝化反應(yīng)和ANAMMOX反應(yīng),大量的氨氮進(jìn)入缺氧池形成了高氨環(huán)境,調(diào)整運(yùn)行參數(shù)實(shí)現(xiàn)部分亞硝化,為ANAMMOX菌提供基質(zhì)。

  其余O池繼續(xù)作為好氧池,實(shí)現(xiàn)對(duì)氨氮的去除。二級(jí)AO作為深度處理,將原有前4個(gè)二級(jí)O池改造為DN池,增加部分構(gòu)筑物的硝化液回流以及碳源的補(bǔ)充,確?偟倪_(dá)標(biāo)排放。整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的填料能夠很好地提供微生物附著生長(zhǎng)的表面積和懸浮生長(zhǎng)的空間,并能起到截留懸浮物質(zhì)、切割氣泡等作用,更加有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。為了把公司損失降到最低,改造期間減少車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)量,期間車(chē)間產(chǎn)生廢水在一級(jí)AO去除,優(yōu)先對(duì)二級(jí)AO池進(jìn)行改造。

  2.2具體改造措施

  2.2.1進(jìn)水波動(dòng)大的改造措施

  由于調(diào)節(jié)池有效容積太小導(dǎo)致水質(zhì)波動(dòng)明顯,通過(guò)調(diào)節(jié)池的COD、氨氮的濃度來(lái)控制調(diào)節(jié)池原水進(jìn)入脫氮塔和厭氧塔的進(jìn)水量,實(shí)現(xiàn)厭氧塔進(jìn)水負(fù)荷的穩(wěn)定以及反硝化所需合理的碳氮比。若車(chē)間來(lái)水氨氮濃度高、COD低,則在保持厭氧塔負(fù)荷穩(wěn)定的情況下增大脫氮塔的原水水量,形成合理的碳氮比,若車(chē)間來(lái)水氨氮濃度低、COD高,則增大厭氧塔進(jìn)水水量,減少脫氮塔進(jìn)水水量,讓大部分的COD在厭氧塔內(nèi)去除,剩余COD作為反硝化碳源。此外,通過(guò)控制車(chē)間排水方式,將濃度低的廢水與濃度高的廢水混合后排放,從源頭減少進(jìn)水水質(zhì)的波動(dòng)。

  2.2.2一級(jí)脫氮池改造措施

  1)原有一級(jí)O1池改為DN池。原有一級(jí)O1池內(nèi)溶解氧過(guò)高,不利于反硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)。將原有一級(jí)O1池改為DN池減小DN池內(nèi)的曝氣,將其溶解氧控制在0.mg/L以下,僅限于起到攪拌的作用。通過(guò)調(diào)節(jié)IC塔和脫氮塔的原水進(jìn)水量,為DN池提供合理的碳氮比,將脫氮塔未處理的硝酸鹽在一級(jí)DN池內(nèi)去除,從而達(dá)到進(jìn)一步降低總氮的目的。

  2)原有新O2池改為缺氧池。O3、O4、O5、O6池繼續(xù)作為硝化池將O2池改為缺氧池,控制溶解氧在0.5mg/L左右,通過(guò)游離氨(FA)等參數(shù)的聯(lián)合控制實(shí)現(xiàn)亞硝化,為ANAMMOX提供基質(zhì)。O3、O4、O5、O6池繼續(xù)作為硝化池,將厭氧池剩余的氨氮在后端轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,控制O3、O4、O5池溶解氧在2mg/L。為防止回流的硝化液攜帶過(guò)量的氧至DN池影響反硝化細(xì)菌的影響,將O6池溶解氧控制在1mg/L。

  2.2.3二級(jí)脫氮池改造措施

  二級(jí)脫氮池的改造目的在于對(duì)一級(jí)出水總氮的深度處理,并確保出水總氮達(dá)標(biāo)。若一級(jí)總氮去除效果出現(xiàn)波動(dòng)可在二級(jí)脫氮池內(nèi)增加碳源并增加硝化液回流量實(shí)現(xiàn)總氮的去除,從而確保出水水質(zhì)的達(dá)標(biāo)排放。在改造期間減少生產(chǎn)規(guī)模,停止二級(jí)脫氮池進(jìn)水,對(duì)池內(nèi)損壞的填料和曝氣頭進(jìn)行更換清理,將舊O1、O2、O3、O4改造成DN池,在池內(nèi)添加攪拌機(jī),仍然保留舊O5、O6、O7、O8池的硝化作用,并將O8池的硝酸鹽回流至DN池內(nèi)。在O8添加除磷劑,保證出水總磷的達(dá)標(biāo)。

  2.3改造后運(yùn)行效果

  通過(guò)改造后進(jìn)出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。在此期間日均處理水量1315m3/d,進(jìn)水COD為564~6775mg/L,平均進(jìn)水COD為2991mg/L,進(jìn)水COD平均方差由改造前的1852減少至892,水質(zhì)波動(dòng)情況明顯好轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)處理后出水COD穩(wěn)定在150mg/L左右達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度為115~632mg/L,平均進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度為350mg/L;進(jìn)水總氮質(zhì)量濃度為155~642mg/L,平均進(jìn)水總氮質(zhì)量濃度為380mg/L,氨氮值的平均方差由改造前的156減少至82。

  總氮平均方差由改造前的187減少至95,進(jìn)水氨氮與總氮差值不大,有少量的有機(jī)氮存在,通過(guò)厭氧塔的氨化左右將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,后經(jīng)脫氮池去除,出水總氮與三氮差值不大,相對(duì)改造前總氮數(shù)據(jù)來(lái)看,達(dá)到了去除總氮的目的,且出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。進(jìn)水總磷質(zhì)量濃度為5~36mg/L,平均進(jìn)水總磷質(zhì)量濃度為12mg/L。進(jìn)水各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)雖有明顯好轉(zhuǎn)但是仍然具有波動(dòng)性,通過(guò)進(jìn)水水量的分配和構(gòu)筑物參數(shù)的調(diào)控使來(lái)保證反應(yīng)器的穩(wěn)定運(yùn)行,最終實(shí)現(xiàn)出水水質(zhì)達(dá)到當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S接管標(biāo)準(zhǔn)。

  3工藝探討

  3.1厭氧塔的調(diào)試運(yùn)行

  原有工藝中2座IC塔并聯(lián)運(yùn)行,由于IC容積過(guò)大,運(yùn)行負(fù)荷較低,進(jìn)水COD被大量消耗出水COD過(guò)低,嚴(yán)重浪費(fèi)了有機(jī)物資源。經(jīng)核算后發(fā)現(xiàn)只運(yùn)行1座IC即可滿足除碳要求,調(diào)試初期在厭氧塔中接種厭氧顆粒污泥,進(jìn)水提供的上升流速僅0.39m/h,為了保證顆粒污泥的懸浮效果,通過(guò)增加頂部出水回流至底部形成外循環(huán)提供上升流速,使污泥處于懸浮狀態(tài)。為預(yù)防反應(yīng)器酸化,定期檢測(cè)反應(yīng)器內(nèi)揮發(fā)性脂肪酸(VFA)含量,并保證調(diào)節(jié)池進(jìn)厭氧塔pH處于6.5~7.5之間,由于車(chē)間生產(chǎn)工藝為發(fā)酵工藝,排水自帶溫度為35℃,厭氧塔內(nèi)溫度可以保持在33℃左右,有利于厭氧菌的生長(zhǎng)繁殖。

  可以看出,剛開(kāi)始運(yùn)行2d時(shí),由于車(chē)間排放一股高濃度水進(jìn)入系統(tǒng)COD為7000mg/L,短時(shí)間內(nèi)負(fù)荷提升至4.2kg/(m3·d),隨即采取降低進(jìn)水量的措施,保證系統(tǒng)負(fù)荷維持在1~2kg/(m3·d)。運(yùn)行至第5天,車(chē)間排放一股低濃度水進(jìn)入系統(tǒng)COD為500mg/L,此時(shí)厭氧塔內(nèi)負(fù)荷降低至0.1kg/(m3·d),采取加大進(jìn)水水量的措施,來(lái)保證負(fù)荷的穩(wěn)定。隨后與車(chē)間溝通將高濃度廢水暫時(shí)儲(chǔ)存,與低濃度廢水中和后排放,確保進(jìn)水負(fù)荷波動(dòng)不大。系統(tǒng)運(yùn)行20d以后負(fù)荷基本保持在1~2kg/(m3·d),運(yùn)行初期,由于新接種的污泥對(duì)該類(lèi)廢水需要一定的適應(yīng)時(shí)間,去除率一直保持在80%左右,運(yùn)行20d以后去除率有了明顯的提升,且穩(wěn)定在95%左右。

  4總結(jié)

  本次改造有效地解決了出水總氮不達(dá)標(biāo)、進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)大等問(wèn)題,改變?cè)械倪M(jìn)水模式,通過(guò)對(duì)厭氧塔和脫氮塔原水水量的分配,來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)水負(fù)荷的穩(wěn)定,并將傳統(tǒng)的二級(jí)A/O工藝進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了ANAMMOX菌的富集減少了藥耗和能耗。噸水動(dòng)力和藥劑處理費(fèi)用從原有的4.3元/m3下降為3.8元/m3,為企業(yè)節(jié)約了運(yùn)行成本。

  參考文獻(xiàn):

  [1]謝立群.IC-A/O工藝處理谷物蛋白廢水[J].工業(yè)水處理,2015,35(1):94-96.

  [2]鄭耀輝.兩級(jí)AO處理高氨氮發(fā)酵制藥廢水中的工程實(shí)踐[J].化學(xué)工程與裝備,2019,(6):314-317.

  [3]劉亞琴.印染園區(qū)污水處理廠工藝改造與運(yùn)行[J].工業(yè)水處理,2018,38(7):99-102.

  [4]王祥清.氨基酸廢水生物處理工程實(shí)例[J].現(xiàn)代化工,2019,39(2):195-198.

  [5]李祥.亞硝化的實(shí)現(xiàn)及與厭氧氨氧化聯(lián)合工藝研究[J].環(huán)境科學(xué),2016,36(7):1272-1277.

  [6]劉子劍.短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)的影響因素及工程應(yīng)用[J].吉林水利,2013,372(5):41-45

  作者:夏子翔1,2,李祥1,2,黃勇1,2*,談新偉1,2,高佳琦1,2,丁鑫1,2

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自發(fā)表學(xué)術(shù)論文網(wǎng):http:///jjlw/29234.html