本文摘要:摘要:游梁式抽油機平衡調(diào)整長期處于固定平衡且人工調(diào)整狀態(tài),受井況變化及人工巡檢頻次影響,長期處于不平衡狀態(tài),不僅人工調(diào)整費時費力,而且影響抽油機運行效率,長期存在因平衡導(dǎo)致的高能耗問題。太陽能儲能自動調(diào)平衡式改造方式,在常規(guī)游梁式抽油機尾
摘要:游梁式抽油機平衡調(diào)整長期處于固定平衡且人工調(diào)整狀態(tài),受井況變化及人工巡檢頻次影響,長期處于不平衡狀態(tài),不僅人工調(diào)整費時費力,而且影響抽油機運行效率,長期存在因平衡導(dǎo)致的高能耗問題。太陽能儲能自動調(diào)平衡式改造方式,在常規(guī)游梁式抽油機尾部掛接一個尾游梁,設(shè)計依靠太陽能儲能驅(qū)動的游標(biāo)式平衡重,通過平衡配重游標(biāo)向前或向后移動可以實現(xiàn)抽油機平衡度的自動調(diào)整,F(xiàn)場應(yīng)用表明,改造后平衡方式適應(yīng)產(chǎn)能范圍廣、平衡度調(diào)節(jié)范圍大、安全平穩(wěn)可靠,與抽油機抽汲同步運行平衡效果好,峰值扭矩能下降40.7%,有功功率降低1.087kW,系統(tǒng)效率提高7.9%,有功節(jié)電率可達(dá)到43.1%,日節(jié)電26.1kWh,年節(jié)電9391kWh。
關(guān)鍵詞:抽油機;自動平衡;太陽能;峰值扭矩
游梁式抽油機運行過程中懸點負(fù)荷變化是不均勻的,而且懸點運動的加速度和速度變化又加劇這種不均勻性,傳統(tǒng)平衡調(diào)整方式是調(diào)整平衡塊在曲柄上的位置,消除無用功,使電動機、減速箱的負(fù)荷變化均勻[1]。但目前游梁、曲柄平衡包括下偏杠鈴平衡均屬于靜態(tài)平衡,平衡塊杠鈴位置固定不動,導(dǎo)致其力臂變化有限,平衡節(jié)能效果不足[2-3]。通過自動平衡設(shè)計,實現(xiàn)抽油機運行過程中平衡重力臂自動調(diào)節(jié),動態(tài)平衡,使節(jié)能效果顯著增強。
1技術(shù)原理
太陽能儲能自動平衡抽油機,采用在尾游梁上安裝游標(biāo)式配重塊,配重游標(biāo)依靠太陽能運行,太陽能電池板給蓄電池充電,蓄電池帶動直流電動機驅(qū)動配重游標(biāo)自動前后移動調(diào)節(jié)配重力臂,從而在不停機的情況下自動調(diào)整抽油機平衡度,使抽油機平衡度始終保持在較高水平[4-5]。
2結(jié)構(gòu)設(shè)計
太陽能儲能自動平衡尾游梁裝置由尾游梁和地面控制系統(tǒng)組成。其中尾游梁可采取懸掛的方式固定在抽油機游梁尾部,負(fù)責(zé)實現(xiàn)自動平衡功能的太陽能游標(biāo)均安裝在尾游梁上。
1)尾游梁。尾游梁由尾游梁主體和游標(biāo)組成,游標(biāo)套接在尾游梁主體的梁體上[9-10]。尾游梁尾部設(shè)置配重塊,用于調(diào)節(jié)超出游標(biāo)運行范圍以外所需的平衡塊重量及力矩。游標(biāo)式尾游梁采取掛接方式安裝在游梁尾部,不用敷設(shè)任何電線電纜和傳感器。
2)太陽能游標(biāo)。游標(biāo)控制箱及蓄電池組采用兩側(cè)模塊化安裝。太陽能游標(biāo)兩側(cè)設(shè)置太陽能電池板。蓄電池采用2塊12V、50Ah串聯(lián)組成,電壓為24V直流電源。電動機為24V、120W低速大扭矩?zé)o刷直流電動機。游標(biāo)兩端分別安裝限位開關(guān),游標(biāo)觸發(fā)限位開關(guān)后停止動作,實現(xiàn)可靠的限位保護功能。
3)控制系統(tǒng)。地面控制系統(tǒng)采取無線通信方式發(fā)出的控制信號,控制游標(biāo)配重的移動。
3尾游梁受力分析
為保證改造尾游梁受力均勻以及改造部位強度,對尾游梁進行強度校核計算。在額定扭矩及電動機自身重力作用下,在尾游梁自身重力以及游標(biāo)平衡重作用下,最大應(yīng)力發(fā)生在尾游梁根部(與游梁連接處),最大應(yīng)力為113.7MPa,按照屈服強度830計算,安全系數(shù)7.29(830/113.7),變形量極小,滿足強度要求,改造后也不會改變常規(guī)游梁使用強度。
4應(yīng)用情況及效果
現(xiàn)場可采取兩種方式進行改進平衡效果達(dá)到節(jié)能目的:一是采取游標(biāo)行程與抽油機井沖程同步的方式進行平衡;二是采取游標(biāo)定位置的平衡方式,即游標(biāo)依據(jù)抽油機井的平衡狀態(tài)采取固定任意位置的方式進行節(jié)能平衡。為驗證抽油機井自動平衡改造的平衡效果,試驗時分別測試游標(biāo)固定位置平衡以及與沖程同步行程方式兩種狀態(tài)下的能耗和載荷情況。游標(biāo)平衡重固定時測量,游標(biāo)位于尾游梁低端、中部及低端,分別比改造前節(jié)電33.37%、34.13%和33.95%,系統(tǒng)效率分別可提高6.9、7.4、7.3個百分點,1#井游標(biāo)固定不同位置平衡效果對比。
對應(yīng)抽油機每個沖程運行,通過太陽能儲能單元控制游標(biāo)配重運行。游標(biāo)運行的不同行程下,最大有功節(jié)電率可達(dá)到43.1%,1#井游標(biāo)動態(tài)平衡狀態(tài)下平衡效果見表2。通過電流監(jiān)測可見,峰值電流由最高11.2A下降到6.9A,折算扭矩峰值比常規(guī)曲柄平衡下降40.7%,極大改善平衡效果,2#井太陽能儲能型自動平衡改造效果曲線。按游標(biāo)行程0.5m運行計算,平均有功降低1.087kW,日節(jié)電26.1kWh,年節(jié)電9391kWh。
電力論文范例:電能計量自動化系統(tǒng)在電力營銷中的應(yīng)用
5結(jié)論
1)抽油機太陽能儲能自動平衡尾游梁改造,依靠太陽能控制配重游標(biāo),可實現(xiàn)抽油機在每個沖程內(nèi)的動態(tài)平衡調(diào)整,能夠極大改善無法滿足平衡條件的老舊抽油機的運行需求。改造成本低,運行可靠,可作為今后油田開展碳中和節(jié)能的有效方式之一。
2)抽油機太陽能儲能自動平衡尾游梁改造的游標(biāo)有效行程長,調(diào)節(jié)平衡度范圍大。現(xiàn)場應(yīng)用表明,能有效改善抽油機井的平衡運行狀況,有效降低峰值扭矩,折算扭矩峰值比常規(guī)曲柄平衡能下降40.7%。
3)在改善抽油機平衡效果的同時,該技術(shù)起到了較好的節(jié)能降耗效果。游標(biāo)運行的不同行程下,最大有功節(jié)電率可達(dá)到43.1%。測試表明,平均有功功率降低1.087kW,系統(tǒng)效率提高7.9%,日節(jié)電26.1kWh,單井年節(jié)電9391kWh。
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作者:戰(zhàn)永生
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